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摘要:本研究對電鍍廢水處理系統(tǒng)原有的綜合廢水和混合廢水的工藝進(jìn)行改造,在MBR池前增加沉淀池,緩解了膜堵塞問題,系統(tǒng)在線反沖洗后可維持至少24h穩(wěn)定運行。系統(tǒng)運行3周,綜合廢水MBR及混合廢水MBR的日平均通量分別為12.56L/(m2•h)及10.49L/(m2•h),每天運行時間21h下滿足處理水量及排放水質(zhì)要求。
關(guān)鍵詞:膜生物反應(yīng)器;膜堵塞;沉淀池;電鍍廢水
膜生物反應(yīng)器(以下簡稱MBR)是膜分離技術(shù)與生物處理技術(shù)的有機結(jié)合,可取代傳統(tǒng)生物處理系統(tǒng)末端沉淀池,減少污水處理設(shè)施占地面積。MBR與各類生化系統(tǒng)的組合工藝處理效果優(yōu)異、運行穩(wěn)定,已廣泛應(yīng)用到電鍍園區(qū)污水處理中[1],以滿足日益嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。與此同時,MBR運行過程中存在的膜堵塞問題也需得到重視和解決。
1原有工藝設(shè)計
江蘇省某電鍍園區(qū)新建污水站,經(jīng)回用處理后,外排污水4000m3/d,處理流程如下。綜合廢水為1500m3/d,經(jīng)物化處理并中和pH后,進(jìn)入綜合廢水生化系統(tǒng)。含鎳廢水、前處理廢水、反滲透濃水及混合排放廢水合計2500m3/d,其中,含鎳廢水經(jīng)處理至總鎳滿足排放標(biāo)準(zhǔn)后,經(jīng)中和pH后進(jìn)入混合廢水生化系統(tǒng),其他廢水經(jīng)物化處理并中和pH后進(jìn)入混合廢水生化系統(tǒng)。綜合廢水生化系統(tǒng)及混合廢水生化系統(tǒng)均采用兼氧-厭氧-缺氧-好氧-MBR工藝(以下簡稱為A/A/A/O-MBR),其中混合廢水采用2組平行系統(tǒng)。生化產(chǎn)水經(jīng)檢測達(dá)到《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900—2008)特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)后(以下簡稱電鍍表3)排放,不達(dá)標(biāo)產(chǎn)水至保安系統(tǒng)處理。生化工藝流程如圖1所示。MBR組件選用PVDF材質(zhì)中空纖維簾式膜,單簾有效面積為20m2,綜合廢水MBR設(shè)計通量為15L/(m2•h),共設(shè)288簾膜;混合廢水MBR設(shè)計通量為12L/(m2•h),共設(shè)576簾膜(分2組,每組288簾),以每天處理時間為20h計,則MBR處理量為:MBR系統(tǒng)處理水量滿足要求。
2調(diào)試階段問題
進(jìn)入調(diào)試階段,綜合廢水MBR及混合廢水MBR產(chǎn)水的COD5、總氮、氨氮、總磷等指標(biāo)基本達(dá)到電鍍表3標(biāo)準(zhǔn),但自首次運行產(chǎn)水開始,通量衰減嚴(yán)重。此后每次反沖洗后,運行負(fù)壓迅速增加,膜通量急劇下降,顯示出現(xiàn)嚴(yán)重膜堵塞情況。綜合廢水MBR運行4h后通量接近0,混合廢水MBR運行2h后已無通量。對MBR進(jìn)行的6d產(chǎn)水量平均值統(tǒng)計,換算單簾膜通量的情況如圖2所示。
2.1問題分析
MBR池中MLSS濃度維持7~8g/L,總氮、氨氮、總磷及油類等水質(zhì)指標(biāo)及曝氣量均未見異常。對MBR組件進(jìn)行調(diào)查,膜絲上粘有大量膠狀污泥。排出原有廢水后,重新抽取好氧池產(chǎn)水后開機,仍然出現(xiàn)膠狀污泥,堵塞問題未改善。經(jīng)了解,污泥經(jīng)過膜區(qū)時被攔截,由于曝氣產(chǎn)生于膜下部,通過上升氣流清洗膜絲,氣流沿膜面形成切向流動剪切污泥絮體[2]。氣流切割后,污泥組分中膠體增多,較小粒徑的膠狀污泥顆粒易在膜表面上沉積。大量膠狀污泥聚集后,膜的滲透性與通量急劇下降,反洗后通量也無法持續(xù)更長時間[3]。
2.2問題解決
根據(jù)分析,在現(xiàn)有系統(tǒng)中解決膜堵塞,需要在MBR前增加生化沉淀池,分離大部分生化污泥。薛碧峰等[4]將MBR池改造為平流沉淀池,保證了固液分離效果。根據(jù)現(xiàn)有構(gòu)筑物、設(shè)備和廢水水質(zhì)的情況,對A/A/A/O-MBR工藝進(jìn)行整改如下:綜合廢水MBR池及混合廢水MBR池A改造為平流沉淀池;所有MBR組件集中移裝至混合廢水MBR池B,作為公用MBR池。MBR工藝整改為生化沉淀-MBR系統(tǒng),流程如圖3所示。
3運行效果
改造后系統(tǒng)運行3周,MBR產(chǎn)水的COD5、總氮、氨氮、總磷等指標(biāo)滿足電鍍表3排放標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)在每次反沖洗后可維持至少24h穩(wěn)定運行,產(chǎn)水量平均值換算單簾膜通量的情況如圖4所示。綜合廢水MBR及混合廢水MBR日平均通量分別為12.56L/(m2•h)和10.34L/(m2•h),運行時間增加為21h,則處理量如下。綜合廢水處理量為:混合廢水處理量為:
4結(jié)論
增加生化沉淀池,可以緩解膜堵塞問題,系統(tǒng)可滿足設(shè)計處理水量及排放水質(zhì)的要求。反洗后運行時間仍有待提高,膜通量與工藝設(shè)計值仍有距離,需要進(jìn)一步改善。使用MBR的目的是替代生化沉淀池,實際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)無法取消生化沉淀池。其原因是電鍍廢水的特殊水質(zhì)或所有工業(yè)廢水普遍存在的問題,需要開展更進(jìn)一步的調(diào)查研究。
參考文獻(xiàn)
1許入義,李孟,譚斌,等.電鍍工業(yè)園區(qū)廢水處理工藝改造[J].中國給水排水,2019,35(14):101-104.
2曾昭偉.MBR用于污水處理工程設(shè)計[J].山東工業(yè)技術(shù),2017,(12):44.
3王朝朝,李思敏,鄭照明,等.污泥濃縮過程下膜生物反應(yīng)器的生物特性與膜滲透性評估[J].中國環(huán)境科學(xué),2015,35(8):2367-2374.
4薛碧峰,劉凱.MBR污水處理改造項目總結(jié)[J].云南化工,2018,45(8):196-197.
作者:張汝嘉 單位:廣州市中綠環(huán)保有限公司