网站首页
教育杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
医学杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
经济杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
金融杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
管理杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
科技杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
工业杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
SCI杂志
中科院1区 中科院2区 中科院3区 中科院4区
全部期刊
公務(wù)員期刊網(wǎng) 論文中心 正文

齒輪箱異響故障診斷排除方法分析

前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了齒輪箱異響故障診斷排除方法分析范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

齒輪箱異響故障診斷排除方法分析

摘要:針對某廠異構(gòu)脫蠟裝置循環(huán)氫機(jī)組在運(yùn)行過程中齒輪箱內(nèi)部存在異響的情況,結(jié)合在線監(jiān)測系統(tǒng)的相關(guān)圖譜,探究可能導(dǎo)致齒輪箱異常現(xiàn)象的眾多因素,剖析造成異常響聲的根本原因,根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行處理異?,F(xiàn)象消失,為今后診斷分析齒輪箱的故障提供理論和案例支撐。

關(guān)鍵詞:在線監(jiān)測系統(tǒng);齒輪箱;推力盤

引言

齒輪箱作為一種傳遞扭矩的變速機(jī)構(gòu),被廣泛應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備的動力傳動系統(tǒng)。齒輪箱工作異常會影響整個(gè)機(jī)械系統(tǒng)的順利運(yùn)行。本文以某案例為研究背景,主要介紹齒輪箱異響問題的診斷與處理方法。

1齒輪箱異響案例

1.1機(jī)組概況

某廠異構(gòu)脫蠟裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)由變頻電機(jī)驅(qū)動,其中壓縮機(jī)型號為BCL407,額定轉(zhuǎn)速為11700r/min,入口壓力為2.21MPa(G),出口壓力為4.64MPa(G),轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速為5696r/min,軸振動報(bào)警門限為63.5μm,軸振動聯(lián)鎖停機(jī)值為89μm。齒輪箱由高、低速齒輪組成,其中低速齒輪齒數(shù)為39齒,高速齒輪齒數(shù)為157齒,高速齒輪振動報(bào)警值為50.8μm,聯(lián)鎖停機(jī)值為75.8μm。齒輪箱高速軸兩端軸承處各有2個(gè)測振點(diǎn),機(jī)組總貌圖如圖1所示。

1.2故障現(xiàn)象

機(jī)組完成空負(fù)荷試車后處于停機(jī)狀態(tài),半年后正式帶負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),在機(jī)組投負(fù)荷過程中,現(xiàn)場人員發(fā)現(xiàn)機(jī)組在運(yùn)行過程中存在異響,并確定異響來自于齒輪箱內(nèi)部。通過查看DCS系統(tǒng)上各設(shè)備的振福,壓縮機(jī)各通道振幅最大僅約12μm,齒輪箱振幅最大約21μm,經(jīng)確認(rèn),幅值均未超過設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求。但因設(shè)備存在異常響聲,由于在線監(jiān)測系統(tǒng)具有故障診斷分析功能,因此安裝SG8000在線監(jiān)測系統(tǒng),對機(jī)組問題進(jìn)行定位和分析。

1.3原因分析

SG8000在線監(jiān)測系統(tǒng)對壓縮機(jī)及齒輪箱軸振數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集。從振動趨勢圖上看,壓縮機(jī)、齒輪箱各通道軸振動數(shù)值較低,查看各振動通道的波形頻譜圖,發(fā)現(xiàn)齒輪箱四個(gè)通道內(nèi)的頻率分布存在明顯的分?jǐn)?shù)諧波,即0.5X,1.5X,2.5X等頻率成分,且各成分幅值占比均比較高,此為明顯的異常振動頻率。而壓縮機(jī)各通道頻率分布相對比較正常,雖有少許低頻但幅值不高,分析可能是由齒輪箱傳遞而來,如圖2、圖3所示。經(jīng)圖2可判斷齒輪箱頻率成分分布異常,但設(shè)備總體的軸振值不高,現(xiàn)場人員利用手持測振儀測量設(shè)備的殼振情況?,F(xiàn)場測量后壓縮機(jī)兩端軸承座振動保持在1.5mm/s以下,變速箱低速軸水平方向振動在2.1~3.0mm/s左右,垂直方向振動在1.2~2.1mm/s,軸向振動在3.5~5.5mm/s,由此可判斷齒輪箱的殼振值超差且存在波動。因此可以斷定,齒輪箱存在設(shè)備問題導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)了異常響聲。結(jié)合從在線監(jiān)測系統(tǒng)上獲得的頻率分布,初步分析齒輪箱內(nèi)部存在動靜件全周摩擦現(xiàn)象。結(jié)合設(shè)備結(jié)構(gòu)特點(diǎn),推測摩擦可能在轉(zhuǎn)子和軸封處,具體位置如圖4所示。持續(xù)觀察48h后,機(jī)組異常響聲和頻譜圖中的分?jǐn)?shù)諧波成分仍然存在,該齒輪箱軸端密封采用的是普通的鋁制密封,若是齒輪軸與密封摩擦,當(dāng)間隙適當(dāng)后,一般摩擦現(xiàn)象會自行消失,因此可以排除密封摩擦。查看齒輪箱各通道的波形圖,如圖5所示,波形上存在較為明顯的周期性的沖擊現(xiàn)象,并且重復(fù)性很強(qiáng)。通過48h的觀察,發(fā)現(xiàn)當(dāng)轉(zhuǎn)速/負(fù)荷提高時(shí),沖擊的波峰明顯有上漲的趨勢,對應(yīng)的振動幅值也有小幅增加。再結(jié)合所測得的殼振值后,懷疑問題源于齒輪嚙合自激振動。經(jīng)分析,導(dǎo)致齒輪嚙合不良的原因包括:齒輪齒面存在損傷缺陷、異物粘接或者齒輪存在軸向串動,導(dǎo)致嚙合時(shí)產(chǎn)生沖擊現(xiàn)象。在之前空載試車完成后,曾對齒輪齒面進(jìn)行過拆檢,沒有發(fā)現(xiàn)有損傷、斷齒等現(xiàn)象,機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行之初,在發(fā)現(xiàn)異響之后也從觀察孔對齒面進(jìn)行過檢查,未發(fā)現(xiàn)斷齒的情況,再次啟機(jī)運(yùn)行時(shí)間較短,因此疲勞斷裂的可能性比較小;在之前檢查的時(shí)候,齒面上也沒有發(fā)現(xiàn)異物粘接的現(xiàn)象,但重新運(yùn)行以后,箱體里存在的鐵屑或者其他雜質(zhì)還是有可能附著在齒面上,形成局部高點(diǎn),導(dǎo)致嚙合沖擊,以往遇到過類似現(xiàn)象都是以1倍頻和嚙合頻率為主;再結(jié)合現(xiàn)場所測的殼振值,始終是軸向振動比較大,判斷可能為齒輪軸向間隙較大,致使齒輪軸向存在串動,導(dǎo)致齒輪嚙合不良,產(chǎn)生沖擊現(xiàn)象。高速齒輪兩推力盤間隙為0.2~0.3mm,如圖6所示,停機(jī)后需重點(diǎn)檢查該尺寸值。

1.4檢修

齒輪箱拆檢后,齒面較為完好,無斷齒或異物粘接的情況。但發(fā)現(xiàn)高速齒輪盲端推力盤存在明顯松動現(xiàn)象,復(fù)測其推力間隙值在0.5mm以上,且在低速齒輪端面多處存在明顯磕碰的痕跡。如圖7所示,重新更換高速齒輪盲端推力盤,保證推力間隙符合圖紙要求。

1.5檢修后運(yùn)行情況

重新回裝機(jī)組后,機(jī)組重新啟機(jī)運(yùn)行,齒輪箱異響消失,各通道頻率分布正常。如圖8、下頁圖9所示。

2結(jié)論

通過此齒輪箱異響故障的案例分析,利用在線監(jiān)測系統(tǒng)振動趨勢圖及波形圖分析振動原因,并結(jié)合檢測齒輪箱殼振振幅的方法,確定了軸向竄動異響的原因源于齒輪箱高速軸推力盤松動。為以后機(jī)組存在異響但振幅不超差的問題分析處理提供了新的診斷思路和經(jīng)驗(yàn)依據(jù)。

參考文獻(xiàn)

[1]孟巖.基于有限元法的離心壓縮機(jī)葉輪過盈問題探究[J].通用機(jī)械,2017(9):41-44.

[2]馬國軍,高俊福,郭峰,等.壓縮機(jī)主軸-葉輪摩擦性能及過盈裝配主軸彎曲變形研究[J].大連理工大學(xué)學(xué)報(bào),2015,55(6):575-581.

[3]張思宇,郝建國,胡冰,等.離心壓縮機(jī)主軸冷態(tài)下的精確矯直[J].風(fēng)機(jī)技術(shù),2015,57(2):54-58.

[4]翁吉銘,邵帥,張思宇.離心壓縮機(jī)主軸的淬火應(yīng)力數(shù)值模擬[J].風(fēng)機(jī)技術(shù),2015,57(1):59-64.

[5]郭峰,蘇中帥,李秀剛,等.離心壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子葉輪裝配應(yīng)力分析及拆卸方案研究[J].機(jī)電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新,2014,27(3):101-103.

[6]楊曉杰,林楠.壓縮機(jī)主軸變形分析[J].化工機(jī)械,2006(2):83-85.

作者:喬侽 梁東煒 陳云偉 張帝 周順新 蔣傳杰 單位:沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司透平工藝部

免责声明

本站为第三方开放式学习交流平台,所有内容均为用户上传,仅供参考,不代表本站立场。若内容不实请联系在线客服删除,服务时间:8:00~21:00。

AI写作,高效原创

在线指导,快速准确,满意为止

立即体验
文秘服务 AI帮写作 润色服务 论文发表