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摘要:針對(duì)化工生產(chǎn)中裝置運(yùn)行存在問題,進(jìn)行了幾項(xiàng)小改造,達(dá)到了優(yōu)化操作、節(jié)能降耗、環(huán)保目的。主要有熔硫釜改造、鍋爐省煤器改造、刮板輸灰及蒸發(fā)式冷凝器應(yīng)用等改造原因、改造效果情況。
關(guān)鍵詞:熔硫釜;省煤器;刮板輸灰;蒸發(fā)式冷凝器
歷來化工化肥是高耗能、高風(fēng)險(xiǎn)、高污染行業(yè),近幾年隨著安全、環(huán)保規(guī)范制度的不斷出臺(tái),安全紅線、環(huán)保底線、能耗限額等“緊箍咒”迫使企業(yè)必須不斷進(jìn)行安全環(huán)保及節(jié)能降耗挖潛改造,才能使企業(yè)得以生存。山西蘭花清潔能源有限責(zé)任公司是山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司下屬子公司,該公司建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)200kt甲醇、100kt二甲醚,是一家現(xiàn)代化的煤化工企業(yè)。該企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,不斷進(jìn)行節(jié)能降耗小改小革,挖潛增效,消除安全環(huán)保隱患,為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)力源。
1氣體凈化系統(tǒng)熔硫釜小改造
1.1改造原因
該公司凈化硫回收裝置采用常溫板框壓濾間歇熔硫工藝處理硫泡沫,副產(chǎn)硫磺。因壓濾機(jī)下方的濾餅斗為偏心斗,且東面坡度小,在每次卸硫膏時(shí),大量硫膏落到料斗東側(cè)板黏在斗壁上,不便于清理,平時(shí)操作時(shí)只能用水進(jìn)行沖洗,沖洗后的水直接流入熔硫釜中與硫膏一起熔硫,導(dǎo)致熔硫后的殘液量較多,難回收,且熔硫釜熔硫效率不高,經(jīng)常出現(xiàn)熔不透及堵的現(xiàn)象,這樣就造成硫回收現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生差,給現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保檢查造成壓力。為了徹底解決壓濾機(jī)卸硫膏操作問題,并提高熔硫釜熔硫效率,改善現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,在系統(tǒng)大修期間對(duì)熔硫系統(tǒng)進(jìn)行改造。
1.2改造方案
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)位置情況,經(jīng)多次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)位置測(cè)量,在減小投資,不改變現(xiàn)有熔硫釜及壓濾機(jī)整體框架及操作平臺(tái)的前提下,充分利用框架垂直高度,對(duì)現(xiàn)有裝置進(jìn)行改造:(1)根據(jù)壓濾機(jī)卸硫膏情況,對(duì)現(xiàn)有壓濾機(jī)東西吊轉(zhuǎn)方向,確保大量硫膏濾餅從料斗坡面角度大的一面落入釜中,根據(jù)落料口位置改動(dòng)熔硫釜位置,并適當(dāng)提高壓濾機(jī)安裝高度,方便工人清理黏附在料斗上的少量硫膏。(2)結(jié)熔硫操作經(jīng)驗(yàn),新制作1臺(tái)熔硫釜,更換舊熔硫釜;與熔硫釜設(shè)計(jì)制造單位多次溝通,結(jié)合改造前舊熔硫釜運(yùn)行存在問題,在保持現(xiàn)有熔硫釜安裝操作高度不變的情況下,合理設(shè)計(jì)、優(yōu)化熔硫釜結(jié)構(gòu)。關(guān)鍵點(diǎn)為:①結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)位置高度,加長(zhǎng)熔硫釜夾套高度,增加換熱面積,新釜較舊釜筒體夾套高度增加781mm。②在熔硫釜下端錐體內(nèi)部增加換熱盤管,使釜內(nèi)硫膏在下落至底部時(shí),里外受熱熔硫,更利于熔融硫磺的排出。③為了防止壓濾機(jī)卸硫膏時(shí),硫膏下落砸壞盤管,在換熱盤管上方安裝防撞裝置。④在放硫口處增加小夾套錐體,確保放硫時(shí),熔融態(tài)的硫磺在流動(dòng)過程中因降溫而堵塞放硫口。⑤加熱盤管、防撞格柵及小錐體夾套為一個(gè)整體,便于拆卸檢修。(3)重新配制熔硫系統(tǒng)內(nèi)的蒸汽管及冷凝液管。新熔硫釜下部結(jié)構(gòu)如圖1所示。
1.3改造效果
2019年6月大修項(xiàng)目改造完工投運(yùn)后,達(dá)到預(yù)期效果:(1)壓濾機(jī)卸下的濾餅基本能完全順利進(jìn)入熔硫釜內(nèi),有效解決了改造前卸硫膏時(shí)大量黏附在料斗側(cè)壁上的現(xiàn)象,大大減少了沖洗硫膏造成殘液量的增多。(2)熔硫釜內(nèi)部溫度分布更合理,釜內(nèi)熔硫溫度比改造前提高了5℃,能熔透硫膏,熔硫效果較好。特別是熔硫后所排殘?jiān)伾兒?,含硫量明顯降低。(3)熔硫效率提高,不堵釜,系統(tǒng)運(yùn)行正常。同等氣量情況下,出硫磺數(shù)量增加,7月統(tǒng)計(jì)總共出硫磺約32t,平均每天約1t。(4)熔硫系統(tǒng)殘液明顯減少,有效改善了現(xiàn)場(chǎng)操作環(huán)境,為環(huán)保綠色評(píng)估奠定基礎(chǔ)。
2流化床鍋爐省煤器改造
2.1改造原因
該公司有兩臺(tái)35t/h流化床鍋爐,由于排煙溫度偏高(1#鍋爐空預(yù)器出口溫度180~190℃,2#鍋爐空預(yù)器出口溫度160~170℃),電除塵器運(yùn)行中粉塵不易荷電,造成除塵效率下降,影響煙塵排放指標(biāo)。為了降低電除塵進(jìn)口煙溫,結(jié)合鍋爐設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)位置情況,對(duì)省煤器進(jìn)行改造。
2.2改造方案
結(jié)合鍋爐現(xiàn)有省煤器位置情況,在方便日常檢修且對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)不做較大調(diào)整的情況下,將下級(jí)省煤器及集箱下移,并在下級(jí)省煤器上方增加換熱管束。通過改造技術(shù)核算,在原下級(jí)省煤器增加12根管束(6個(gè)管圈),增加換熱面積約390m2,省煤器進(jìn)口煙溫為630℃時(shí),經(jīng)換熱,空預(yù)器出口煙溫≤140℃。改造后下級(jí)省煤器與空預(yù)器間距為1445mm,上級(jí)省煤器與下級(jí)省煤器間距為1154mm,均滿足省煤器及空預(yù)器日常檢修距離要求。改造。如圖2所示:
2.3改造效果
改造后,省煤器進(jìn)口煙溫為670℃左右,通過新省煤器換熱降溫后,省煤器出口煙溫為200℃左右,空預(yù)器出口排煙溫度均≤140℃,電除塵進(jìn)口煙溫為120~135℃,達(dá)到了電除塵進(jìn)口煙溫≤140℃目的,確保粉塵合適的比電阻,使粉塵顆粒更容易荷電,提高電除塵器除塵效率;且經(jīng)過鍋爐整體運(yùn)行溫度熱量核算,改造后,有效回收了煙氣熱量,降低排煙溫度,鍋爐熱效率提高約2%,燃煤消耗至少降低100~120kg/h,每天節(jié)約燃料煤約2.4t,改造效果達(dá)到預(yù)期目的。
3三廢爐刮板輸灰改造
3.1改造原因
該公司有兩臺(tái)35t/h三廢混燃爐,回收造氣吹風(fēng)氣及提氫馳放氣,并配比一定比例的煤、渣等作為燃料,副產(chǎn)3.82MPa450℃的蒸汽供生產(chǎn)使用。組合除塵器為水封沖洗式定期排灰,經(jīng)常堵塞,排灰不暢;余熱鍋爐(高、低過熱器)、省煤器、空預(yù)器卸灰為人工定期卸灰,每4h,對(duì)8個(gè)下灰口卸灰一遍,由于卸灰口密封不嚴(yán),造成漏風(fēng)進(jìn)冷空氣現(xiàn)象,這樣使空氣走了短路,加大了引風(fēng)機(jī)負(fù)荷,且造成了爐膛正壓,偏離指標(biāo)(爐膛壓力-1000~0Pa),給三廢爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行帶來隱患;同時(shí),卸灰口不時(shí)地向外漏灰,造成現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境差。針對(duì)此運(yùn)行問題,在系統(tǒng)大修時(shí),對(duì)組合除塵器及后序所有排灰口進(jìn)行改造,增加刮板輸灰裝置。
3.2改造方案
(1)根據(jù)單臺(tái)三廢爐下灰量及日常操作意見,每班下灰量為1.6~1.8t,選擇GBC—6B型號(hào)的上回程雙邊鏈刮板輸機(jī)兩組。拆除組合除塵器下方水泥槽,安裝刮板輸灰機(jī);余熱鍋爐及后序排灰口下方安裝總長(zhǎng)度約27m,鋼槽寬為606mm,槽深700mm的輸灰機(jī),刮板輸灰機(jī)電機(jī)為變頻電機(jī),可根據(jù)灰量情況,調(diào)節(jié)輸灰量。(2)將余熱鍋爐底部8根DN200下灰口外焊接DN350管道,加長(zhǎng)伸入刮板輸灰機(jī)水槽中,由于余熱鍋爐正常運(yùn)行時(shí)均為負(fù)壓(最低負(fù)壓為-300Pa),槽內(nèi)水位淹住下灰管口即可,考慮鍋爐運(yùn)行不正常正壓情況,管道伸入水面下200mm。為確保三廢爐正常運(yùn)行,配合引風(fēng)機(jī)風(fēng)葉改造后,爐內(nèi)負(fù)壓增加,則輸灰機(jī)水槽液面以上直管段不小于0.1m(按負(fù)壓1kPa考慮),以免水進(jìn)入灰倉(cāng)內(nèi),造成結(jié)塊堵塞。
3.3改造效果
該項(xiàng)目投運(yùn)后,可連續(xù)穩(wěn)定除去分離的灰渣8~9t/d,消除了原下灰口漏風(fēng)進(jìn)氣、人工下灰不及時(shí)等造成爐內(nèi)積灰磨損設(shè)備及漏灰問題,提高了引風(fēng)機(jī)進(jìn)口負(fù)壓度,1#爐由改造前的-1.5kPa提高到-3.1kPa,2#爐由改造前的-2.7kPa提高到-2.9kPa,優(yōu)化爐內(nèi)引風(fēng)操作,滿足爐膛負(fù)壓指標(biāo),同時(shí)可降低靜電除塵器的負(fù)荷,確保三廢鍋爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,且有效改善了現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵環(huán)境。
4二甲醚精餾冷凝器改造
4.1改造原因
該公司二甲醚裝置設(shè)計(jì)能力為100kt/a,最大生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì)能力的120%,即年產(chǎn)達(dá)到120kt。在生產(chǎn)過程中,作為DME精餾冷凝分離的主要設(shè)備,二甲醚精餾冷凝器為列管式換熱器,通過循環(huán)水進(jìn)行降溫,原設(shè)計(jì)該設(shè)備利用甲醇循環(huán)水降溫,由于甲醇循環(huán)水溫度過高,降溫效果差,嚴(yán)重影響二甲醚產(chǎn)量,在生產(chǎn)運(yùn)行中,對(duì)該設(shè)備單獨(dú)配制了600m3/h循環(huán)水冷卻塔進(jìn)行降溫,運(yùn)行效果好轉(zhuǎn),但在夏季高溫時(shí)期,循環(huán)水溫度還是偏高,依然影響二甲醚冷凝分離,且二甲醚精餾冷凝器換熱管多次出現(xiàn)漏點(diǎn),堵管現(xiàn)象,影響換熱效果,進(jìn)一步影響二甲醚產(chǎn)量。因此,經(jīng)多次考察,結(jié)合二甲醚氣液冷凝性質(zhì)及系統(tǒng)壓力,選擇合適的冷凝器對(duì)原冷凝器進(jìn)行更新改造。
4.2改造方案
4.2.1改造流程簡(jiǎn)述結(jié)合二甲醚裝置運(yùn)行情況,對(duì)二甲醚精餾冷凝器進(jìn)行更新改造,更換為高效節(jié)能蒸發(fā)式冷凝器。即在二甲醚裝置框架三層頂現(xiàn)精餾冷凝器東邊空閑位置安裝蒸發(fā)冷凝器,替換現(xiàn)有的列管式精餾冷凝器,并配制介質(zhì)進(jìn)出口管道。
4.2.2蒸發(fā)式冷凝器原理蒸發(fā)式冷凝器以水和空氣作為冷卻劑,為了滿足換熱效果,節(jié)能降耗,選擇填料蒸發(fā)式冷凝器。蒸發(fā)式冷凝器工作時(shí),冷卻水由水泵送到冷凝排管上部的噴嘴,均勻地噴淋在冷凝器外表面,形成一層很薄的水膜,高溫工藝介質(zhì)從冷凝排管上部進(jìn)入,被冷凝后的液體從下部流出,噴淋到冷凝排管上的水吸收了高溫工藝介質(zhì)的熱量后,一部分蒸發(fā)變成水蒸氣,其余落在下部集水盤內(nèi),供水泵循環(huán)使用。風(fēng)機(jī)強(qiáng)制空氣與噴淋水同向通過冷凝排管,使冷卻水最大限度與盤管接觸,使排管低部不易形成干點(diǎn)和結(jié)垢,促進(jìn)水膜蒸發(fā),強(qiáng)化冷凝管外放熱,并使吸熱后的水滴在落下過程中在填料層中被空氣冷卻;蒸發(fā)過程中未被氣化的水滴,經(jīng)上部擋水板后回落到下部水箱中,以減少水的消耗;補(bǔ)水為浮球自動(dòng)補(bǔ)水裝置。
4.2.3設(shè)備選型二甲醚裝置原設(shè)計(jì)二甲醚精餾冷凝器介質(zhì)進(jìn)出口工作溫度為41.8/40℃,工作壓力0.84MPa,設(shè)計(jì)壓力1.0MPa;循環(huán)水進(jìn)出口工作溫度32.3/39℃,工作壓力0.25MPa,設(shè)計(jì)壓力0.7MPa。根據(jù)二甲醚裝置實(shí)際運(yùn)行情況,在夏季高溫時(shí)期冷凝溫度常高于40℃,部分二甲醚氣體不能冷卻分離,造成二甲醚精餾回流槽壓力超過0.9MPa,回流泵流量增大(27t/h),塔后放空量增大,二甲醚產(chǎn)量降低(每小時(shí)產(chǎn)量小于17t,日產(chǎn)量低于420t),消耗偏高。當(dāng)二甲醚冷凝溫度低于40℃,二甲醚精餾回流槽壓力低于0.9MPa,冷凝溫度越低,二甲醚分離越好,采出量越高,不凝氣放空夾帶二甲醚減少,消耗降低。裝置原設(shè)計(jì)二甲醚精餾冷凝器進(jìn)口介質(zhì)流量29251kg/h,經(jīng)降溫冷卻后出口液相介質(zhì)流量27835kg/h,不凝氣流量1416kg/h,冷凝熱量為3292kW(含10%余量)。也可通過現(xiàn)運(yùn)行循環(huán)水溫差及流量初略反算二甲醚冷凝所需冷量,即:循環(huán)水泵流量按500m3/h計(jì),溫差6℃1kW=860kcal/h,得出:結(jié)合運(yùn)行狀況,二甲醚精餾蒸發(fā)冷凝器設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)確定如下:①介質(zhì)溫差:二甲醚精餾冷凝器進(jìn)出口溫差按10℃考慮,即進(jìn)口44℃,經(jīng)蒸發(fā)冷凝器換熱降溫后為34℃(此時(shí)采出瞬時(shí)流量為18.75t,班產(chǎn)達(dá)到150t);②介質(zhì)流量:班產(chǎn)140t時(shí),回流泵流量為26~27t/h,考慮10%富余量,則流量按30t/h設(shè)計(jì)。經(jīng)蒸發(fā)冷相關(guān)設(shè)計(jì)單位核算,選擇總排熱量為3500kW的蒸發(fā)式冷凝器,即:2臺(tái)長(zhǎng)約4m,寬約4m,高約5m的蒸發(fā)冷凝器(304不銹鋼換熱管),滿足二甲醚精餾冷凝提產(chǎn)要求,總用電負(fù)荷約52kW。電機(jī)選用防爆電機(jī),防爆等級(jí)為dⅡCT4,單臺(tái)設(shè)備重量約7t,運(yùn)行重量約12t,補(bǔ)水量為5t/h。
4.3改造效果
從表1看,蒸發(fā)式冷凝器投運(yùn)后,降溫效果顯著,能將自二甲醚精餾塔頂出來的產(chǎn)品介質(zhì)徹底冷卻分離,且降低系統(tǒng)壓力,為二甲醚裝置挖潛產(chǎn)能提供了有利條件,使二甲醚產(chǎn)量得到大幅提高。自項(xiàng)目投運(yùn)后,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),且氣溫低時(shí),蒸發(fā)式冷凝器冷量稍有富余,二甲醚最高日產(chǎn)540t,班產(chǎn)較改造前增加40多t。
5結(jié)語(yǔ)
綜上所述,結(jié)合生產(chǎn)運(yùn)行中存在的不同問題,對(duì)癥下藥,選擇合適的解決措施,不斷挖掘裝置潛能,小改造見效益,積少成多,使生產(chǎn)裝置更合理、節(jié)能、環(huán)保,高效運(yùn)行。
作者:李志紅 單位:山西蘭花清潔能源有限責(zé)任公司