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掛治電廠搖臂式接力器優(yōu)化設(shè)計(jì)改造

前言:想要寫(xiě)出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了掛治電廠搖臂式接力器優(yōu)化設(shè)計(jì)改造范文,希望能給你帶來(lái)靈感和參考,敬請(qǐng)閱讀。

掛治電廠搖臂式接力器優(yōu)化設(shè)計(jì)改造

0概述

掛治水電站位于沅水干流上游河段的清水江中下游,是沅水梯級(jí)規(guī)劃的第三級(jí),2007年三臺(tái)機(jī)組相繼投產(chǎn)發(fā)電。在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)接力器運(yùn)行工況較差,在與廠家及電科院專家進(jìn)行溝通后,決定對(duì)接力器進(jìn)行優(yōu)化改造,下面介紹改造情況。

1改造前設(shè)備狀況

掛治電廠每臺(tái)機(jī)組有3臺(tái)搖臂式直缸接力器,并于2010年投入AGC調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)頻繁使導(dǎo)水機(jī)構(gòu)動(dòng)作次數(shù)增加,接力器調(diào)節(jié)頻率增大?,F(xiàn)將接力器運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題匯總?cè)缦拢海?)接力器前缸蓋導(dǎo)向軸套曾發(fā)生往內(nèi)移的情況;(2)導(dǎo)向軸套的水平位置曾發(fā)生撕裂破壞,而非上下位置,導(dǎo)致導(dǎo)葉接力器出現(xiàn)漏油事故;(3)支持蓋端銷(xiāo)子上竄,后已焊??;(4)因?qū)~接力器壓緊行程偏小,導(dǎo)致活動(dòng)導(dǎo)葉關(guān)不嚴(yán),進(jìn)而導(dǎo)致漏水量大。

2改造思路

(1)將每臺(tái)機(jī)的3臺(tái)導(dǎo)葉接力器兩端原來(lái)的自潤(rùn)滑球形軸承改造優(yōu)化為控制環(huán)端的自潤(rùn)滑球形軸承維持不變,支持蓋端的自潤(rùn)滑球形軸承更換為自潤(rùn)滑圓柱形軸套;(2)由于改造后接力器缸體的自重有部分由支持蓋端自潤(rùn)滑圓柱銷(xiāo)承擔(dān),為降低應(yīng)力集中,將支持蓋端圓柱銷(xiāo)外徑180mm與外徑190mm處的過(guò)渡半徑由原來(lái)的R1.5加大到R4。(3)將每臺(tái)機(jī)的3臺(tái)導(dǎo)葉接力器中前端蓋與活塞桿之間的導(dǎo)向軸套更換為外徑配合更緊的、強(qiáng)度更好的ZCuAl10Fe5Ni5軸套,增加其耐磨性能。外徑設(shè)計(jì)由過(guò)盈配合Φ190H7(+0.046/0)/p6(+0.079/+0.050)修改為更緊的過(guò)盈配合Φ190H7(+0.046/0)/s6(+0.151/+0.122),過(guò)盈量由原來(lái)的(+0.004/+0.125)mm變?yōu)椋?0.122/+0.197)mm。

3改造分析

采用通用有限元分析軟件ANSYS對(duì)掛治接力器的原有方案和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的改造方案進(jìn)行了有限元分析計(jì)算,并對(duì)改造前后2種方案進(jìn)行對(duì)比分析:

3.1有限元模型及邊界條件

選取活塞缸、活塞桿、活塞和卡環(huán)作為有限元分析的對(duì)象,進(jìn)行全模型分析。有限元模型共2497997個(gè)節(jié)點(diǎn),1446156個(gè)單元。計(jì)算的邊界條件及載荷為:計(jì)算全關(guān)狀態(tài),活塞在最外端;銷(xiāo)子支點(diǎn)處高程一致,銷(xiāo)子固定面全約束;各部件間設(shè)置接觸;考慮自重1.6t,忽略油重;左腔設(shè)置油壓4.2MPa。

3.2有限元結(jié)果分析

3.2.1改造前

由計(jì)算得知,最大位移為0.81mm,出現(xiàn)在活塞上,主要表現(xiàn)為軸向變形,活塞處最大豎向位移為0.58mm;最大應(yīng)力159MPa,出現(xiàn)在控制環(huán)端自潤(rùn)滑球形軸承的連接銷(xiāo)的倒角上;支持蓋端的自潤(rùn)滑球形軸承的圓柱銷(xiāo)的應(yīng)力為102MPa;其余部位的應(yīng)力均小于100MPa。導(dǎo)向軸套的最大應(yīng)力為19.2MPa,遠(yuǎn)小于其許用應(yīng)力。

3.2.2改造后

計(jì)算得知最大位移為0.37mm,出現(xiàn)在活塞上,主要表現(xiàn)為軸向變形?;钊幾畲筘Q向位移為-0.14mm。最大應(yīng)力194.9MPa,出現(xiàn)在支持蓋端自潤(rùn)滑圓柱形軸承的圓柱銷(xiāo)的倒角上??刂骗h(huán)端自潤(rùn)滑球形軸承的連接銷(xiāo)的應(yīng)力為85MPa;其余部位的應(yīng)力均小于100MPa。導(dǎo)向軸套的最大應(yīng)力為14.3MPa,遠(yuǎn)小于其許用應(yīng)力。

3.3小結(jié)

原有的接頭、控制環(huán)端的連接銷(xiāo)的材料均為35CrMo,屈服強(qiáng)σs=490MPa,允許應(yīng)力為326MPa;支持蓋的圓柱銷(xiāo)材料為45,屈服強(qiáng)度σs=345MPa,允許應(yīng)力為230MPa;導(dǎo)向軸套為ZCuAl10Fe5Ni5,屈服強(qiáng)度σs=280MPa,允許應(yīng)力為93.3MPa。(1)宜采取優(yōu)化改進(jìn)方案:一端球鉸支撐,一端圓柱支撐。優(yōu)化改造前,接頭中單耳過(guò)渡處的下沉位移為0.14mm(該處彎曲應(yīng)力約為38MPa),導(dǎo)向軸套處豎向位移0.58mm,由于導(dǎo)向軸套處下沉位移相對(duì)較大,會(huì)使接力器活塞桿與導(dǎo)向軸套之間的摩擦阻力加大。優(yōu)化改造后,接頭中單耳過(guò)渡處的下沉位移減小為0.03mm(該處彎曲應(yīng)力加大到91MPa但不超過(guò)允許的彎曲應(yīng)力),導(dǎo)向軸套處豎向位移減小到0.14mm。由于導(dǎo)向軸套處豎向位移的減小,可以降低接力器活塞桿與導(dǎo)向軸套之間的摩擦阻力,減輕軸套的磨損程度。優(yōu)化改造前導(dǎo)向軸套處的豎向位移0.58mm比優(yōu)化改造后導(dǎo)向軸套處的0.14mm大很多(如果考慮活塞間隙、導(dǎo)向軸套間隙、磨損,位移更大)。隨著導(dǎo)葉接力器動(dòng)作,兩端球軸承方案豎向位移大幅擺動(dòng)。豎向位移而非應(yīng)力是主要影響導(dǎo)葉接力器正常工作的原因。(2)優(yōu)化改造時(shí),導(dǎo)向軸套的外徑裝配應(yīng)采用過(guò)盈配合。導(dǎo)向軸套未滑出時(shí),導(dǎo)向軸套最大應(yīng)力在上下承壓處(即活塞桿和導(dǎo)向軸套接觸位置),且應(yīng)力較小,不會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)向軸套破壞;認(rèn)為導(dǎo)向軸套水平位置發(fā)生破壞是因?qū)蜉S套外徑的裝配配合過(guò)松或約束不夠,導(dǎo)致導(dǎo)向軸套先滑出,導(dǎo)向軸套滑出后,水平位置受拉,多次疲勞作用后破壞。因此,導(dǎo)向軸套外徑裝配時(shí),應(yīng)采用過(guò)盈配合或約束。(3)優(yōu)化改造后,圓柱形軸套端的圓柱銷(xiāo)過(guò)渡處圓角適當(dāng)加大。優(yōu)化改造后,支持蓋端與圓柱形軸套配合的圓柱銷(xiāo)處彎曲應(yīng)力會(huì)增大。通過(guò)計(jì)算分析可知,結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造后:接頭中單耳過(guò)渡處的下沉位移明顯減小,而該處的彎曲應(yīng)力會(huì)加大、但不超過(guò)允許的彎曲應(yīng)力;為了降低圓柱形軸套端的圓柱銷(xiāo)過(guò)渡處的彎曲應(yīng)力,應(yīng)加大圓柱銷(xiāo)過(guò)渡處的圓角,將該圓柱銷(xiāo)過(guò)渡處倒角由R1.5改為R4;導(dǎo)向軸套處的下沉位移明顯減小,可以降低導(dǎo)向軸套的磨損。

4總結(jié)

電廠2016年開(kāi)始1號(hào)機(jī)接力器改造工作,改造后通過(guò)對(duì)接力器水平測(cè)量,導(dǎo)向軸套深度測(cè)量及磨損情況檢查,整體性能相比較改造前有較大的提高,確保了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

作者:龔利恒 羅先洪 單位:湖南省五凌電力有限公司掛治水力發(fā)電廠

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