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摘要:針對某一鍋爐除塵脫硫系統(tǒng)采用人工、半自動方式進行現(xiàn)場操作和管理,存在操作現(xiàn)場危險、工作環(huán)境差、浪費人力等問題,提出了一套基于PLC為核心控制器的全自動控制系統(tǒng)。根據實際工況,對生產工藝進行了研究,對系統(tǒng)的功能進行了分析,首先給出了控制系統(tǒng)的硬件設計,然后給出了系統(tǒng)的軟件設計。運用PID控制技術實現(xiàn)了除塵器液位的穩(wěn)定控制和壓力的恒壓控制;應用組態(tài)王作為上位機監(jiān)控軟件,實現(xiàn)了系統(tǒng)遠程監(jiān)控,便于現(xiàn)場操作和工作管理。
關鍵詞:鍋爐;除塵脫硫;自動控制
為適應國家環(huán)保排放標準的要求,保護城市生產和生活環(huán)境衛(wèi)生,控制二氧化硫的排放指標在國家標準范圍內,一般情況下,熱力廠會采用除塵脫硫設施處理燃煤鍋爐尾氣,以減少對環(huán)境的影響[1]。
1功能需求分析
1.1脫硫工藝概述
鍋爐除塵脫硫工藝主要包括除灰系統(tǒng)和脫硫系統(tǒng)。脫硫工藝采用石灰法脫硫,脫硫生產工藝中,會產生大量的石灰雜質,需要定時將其除去,否則其會凝固,堵塞除塵器。在脫硫除塵器中,為除去除塵器中的石灰雜質,需要注入一定的清水,與石灰雜質混合,形成石灰雜質廢水,定時開啟除塵器的排灰閥,可將廢料排除到除塵器外的卸灰池中。
1.2控制需求
1)除塵器的排灰閥通過氣缸控制,通過定時啟停氣缸電磁閥,可實現(xiàn)排灰閥的控制。2)除塵器的儲水池中存有一定量的清水,用于輸入到除塵器中,形成石灰雜質廢水,除去石灰雜質。在儲水池上安裝補水閥,補水閥采用模擬量的電調閥控制,實現(xiàn)對儲水池補水;通過開啟閥門大小,實現(xiàn)儲水池的水位控制,保證補水池水位恒定。3)采集系統(tǒng)管道的入口壓力、出口壓力、配堿池的pH值、配堿池的水位、系統(tǒng)中各個閥門的開口大小等參數,并將采集的數據實時顯示在上位機監(jiān)控軟件中。4)控制沉灰池污泥泵、溶灰池污泥泵、輸送機的變頻器,實現(xiàn)頻率給定控制并反饋其運行狀態(tài)。
2控制系統(tǒng)硬件平臺搭建
2.1工藝段劃分
本文研究的除塵脫硫工藝包含6組除塵器、3組沉灰池、2組溶灰池、1個傳輸機和1個酸堿池控制。其中,每組除塵器都包含30組卸灰閥、1個補水池電調閥、1個差壓閥、1個入口壓力檢測、1個出口壓力檢測、1個液位檢測??紤]到生產工藝和布局需要,將控制系統(tǒng)分為2個控制區(qū),按平均分配原則,A區(qū)控制3組除塵器、2組沉灰池、1組溶灰池、1個傳輸機;B區(qū)控制3組除塵器、1組沉灰池、1組溶灰池、1個酸堿池。兩套控制系統(tǒng)都采用通訊方式和上位機連接。
2.2硬件設計
根據工藝需求,本文通過變頻器對污泥泵和傳輸機等設備進行控制,系統(tǒng)采用模擬量輸出方式進行控制,加上電調閥和壓差閥,模擬量輸出點數為8點;系統(tǒng)中壓力、液位等傳感器信號,以及變頻器頻率反饋信號等都屬于模擬量輸入信號,模擬量輸入信號點數為28點;系統(tǒng)中氣缸電磁閥控制信號和變頻器的啟停信號都屬于開關量信號,計算共需要開關量輸入點數168點,開關量輸出點數112點??紤]15%的裕量,選擇歐姆龍中大型系列PLC,型號為CJ2M-CPU13,同時配備上位機通訊模塊SCU31、模擬量輸入模塊AD081-V1、模擬量輸出模塊DC08C、數字量輸出模塊OD261、數字量輸入模塊ID211,基本滿足控制要求。以上計算為一個功能分區(qū)的輸入輸出點數,系統(tǒng)中總計兩個功能分區(qū),控制系統(tǒng)的硬件數量為單個功能分區(qū)數量的2倍,除塵脫硫控制系統(tǒng)硬件配置清單,如表1所示。為實現(xiàn)除塵脫硫的工藝過程,根據控制需求,設計的控制系統(tǒng)主要包括PLC、上位機軟件(組態(tài)王)、變頻器、補水泵電調閥、氣缸電磁閥、壓力傳感器、pH值檢測傳感器、液位傳感器等組成[2]??刂葡到y(tǒng)的結構示意圖如圖1所示。
3系統(tǒng)軟件設計
系統(tǒng)軟件設計包括PLC程序設計和上位機人機界面程序設計兩個部分。PLC程序包括初始化控制程序、除塵器排灰閥控制程序、模擬量輸出程序(用于變頻器、電調閥、壓差閥控制)、數據采集程序(采集閥門開度和變頻器運行狀態(tài)、系統(tǒng)壓力等)、PID控制程序等;觸摸屏人機界面程序包括開機界面、控制界面、手動界面、參數設定界面等[3-5]。
3.1除塵器排灰閥控制設計
除塵器排灰閥有兩種控制方式:一種是自動方式,一種是手動方式。手動方式下可以手動單獨操作任意排灰閥;自動方式下采用時間定時來控制,生產運行過程中,主要以自動方式為主。自動控制方式為:每個除塵器有30個排灰閥,將排灰閥分為6組,5個為一組,各組相互獨立,每組設計一個啟動開關,同時每個排灰閥設定獨立工作時間和等待時間;以第一組為例,按下啟動開關后,第一個排灰閥啟動同時開始計時,工作時間結束后,第一個排灰閥停止,開始等待計時,計時結束后,啟動第二個排灰閥并計時,依次啟動第三個排灰閥,第四個排灰閥,第五個排灰閥,并依次循環(huán)下去,直到按下當組停止按鈕后,當組的全部排灰閥關閉,計時停止。根據工況要求,排灰閥打開時間為30s,等待時間為120s。
3.2補水池電調閥控制設計
補水池電調閥的開口大小決定閥門的流量,進而決定補水池的液位。為保證補水池的水位保持在工況許可的固定范圍內變化,補水池電調閥采用PID方式進行控制。PID控制方式在工業(yè)控制中有著十分廣泛的應用,其參數設定方便、易于實現(xiàn)、魯棒性好,適用于各種控制工況。其控制思路是:預先設定好補水池的目標液位值,補水池液位傳感器經變送器變送輸出信號為0~10V的模擬量信號,液位電壓信號通過模擬量模塊AD081-V1輸入到PLC中,PLC程序中,通過傳送、數值運算和轉換等指令,將采集到的數字量信號轉換為實際的液位值,將目標液位值和實際的液位值寫入到PLC的PID指令中。PID控制功能是通過PLC的指令模塊PID指令實現(xiàn)的。歐姆龍PLC的PID指令能夠讓用戶靈活地設定PID參數P、I、D、采樣時間等參數,并具有自整定功能。PID指令中有三個參數,分別是輸入值、控制字、輸出值。其中,輸入值對應設定的實際液位值;控制字為控制參數的首地址,首地址中設定目標液位值,緊接著為PID運行參數的比例參數P、積分參數I、微分參數D、采樣時間T等;輸出值傳送給模擬量輸出模塊AD08C,對應電調閥模擬量輸入端口,進而調節(jié)電調閥的開口大小。圖3為1#電調閥的PID控制指令。
3.3壓力控制程序設計
鍋爐運行工藝中,系統(tǒng)壓力是工業(yè)鍋爐安全運行的重要指標之一,系統(tǒng)中各種安全隱患和故障都將產生壓力變化。除塵器系統(tǒng)中的壓力包括入口壓力和出口壓力,本研究通過插板閥來調節(jié)入口壓力與出口壓力的壓差,當壓差偏大時,縮小插板閥的開口尺寸;當壓差變小時,則增大插板閥的開口尺寸,使其控制在工況允許范圍內。其中,控制算法仍采用PID控制算法,控制理論框圖如圖4所示。
3.4上位機監(jiān)控程序設計
本文上位機監(jiān)控軟件采用組態(tài)王7.5版本的組態(tài)軟件,根據下位機硬件配置,上位機應用變量點數800多個點,故采用1024點版本軟件。
3.4.1設備連接實現(xiàn)組態(tài)王與下位機歐姆龍PLC通訊方式采用串口通訊,232串口通訊距離最大不超過10m,而485和422通訊方式可達800m,由于下位機PLC與監(jiān)控現(xiàn)場的距離400m左右,故本研究采用全雙工的422通訊方式。通訊參數設置為:通訊波特率為19200,數據位8位,停止位1位,無校驗。
3.4.2監(jiān)控畫面設計監(jiān)控畫面設計的理念是依據除塵脫硫工藝流程,在人機界面上呈現(xiàn)出系統(tǒng)設備的工作狀態(tài)、傳感器儀表的數值顯示、操作功能按鈕等。為便于操作,將監(jiān)控系統(tǒng)各個功能單元分開設計,組態(tài)王監(jiān)控系統(tǒng)的畫面主要包括:1)參數設置界面實現(xiàn)污泥泵、傳輸機等頻率給定和插板閥、電調閥等閥門開度給定;2)數據監(jiān)控界面實現(xiàn)系統(tǒng)壓力、溫度和設備狀態(tài)等參數實時監(jiān)控;3)排灰閥操作畫面用于實現(xiàn)排灰閥的自動和手動控制。
4結束語
目前,該控制系統(tǒng)已經投入使用,實踐應用表明:該控制系統(tǒng)的應用,減少了現(xiàn)場的工作量和工作強度,為企業(yè)節(jié)約了8~10個人力成本,具有良好的經濟和社會效益。脫硫除塵自動化遠程監(jiān)控系統(tǒng)的設計,實現(xiàn)了各種過程控制和邏輯控制的功能,提高了企業(yè)的自動化水平,使操作工人遠離現(xiàn)場操作,改善了工作條件,減輕了工作強度,為燃煤煙氣排放的達標提供了良好保證,為企業(yè)帶來良好的經濟效益。
參考文獻
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作者:李大偉 單位:遼寧裝備制造職業(yè)技術學院