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摘要:本文根據(jù)石家莊站站線整治為實例,對寬枕板水平缺陷整治進行了探討。目前較多車站依舊采用寬枕板,而無法采用大機進行調(diào)整,在軌道水平問題現(xiàn)場檢修依然通過更換軌下膠墊等工藝,給檢修人員帶來繁重工作量,達不到根治的辦法,而采用鎖軌式豎向調(diào)節(jié)工藝,功效更好。通過本文說明,可以為寬枕板整治問題提供一定的參考價值。
關(guān)鍵詞:寬枕板整治;鎖軌式調(diào)高支架法;工序控制
1工程概況
新建石家莊樞紐工程位于石家莊市北二環(huán)與順安路之間,全長10.2公里,從西向東依次分三場設(shè)計,分別為京廣普速場、京石高速場、石青普速場,其中京石高速場于2012年8月12日已全部完工;石青場于2012年9月份開工,截止2012年12月底地基處理、路基土石方、橋涵工程已全部完工,有砟軌道基本完成,由于石濟鐵路2017年才達到開通條件,致使石青場自建設(shè)完成到投入使用中間放置約5年時間。新建石家莊樞紐工程石青場共設(shè)計5站臺8條站線,除正線IV、V道外,其他站線站臺范圍內(nèi)均采用寬枕板,寬枕板線路部分共計8條線3760m,約6600塊寬板,由于長時間放置加上部分工后沉降,致使站臺面及軌道出現(xiàn)不同程度的變形,無法滿足鐵路運行要求。應北京局石家莊工務段要求2017年10月,我部對寬板線路進行了全面整修。
2工程特點
①傳統(tǒng)整治無法滿足施工要求。近年來隨著我國鐵路建設(shè)規(guī)模的擴大,施工環(huán)境日趨復雜,工作量不斷加大,技術(shù)水平不斷提高。而寬枕板因其美觀度較高,線路穩(wěn)定性較好,在站線中應用較多。但由于其軌枕間隙太小,無法使用搗固機進行調(diào)整,傳統(tǒng)的寬枕板整治采用反復的更換軌下膠墊或在枕木四角支墊石塊、硬木板等,使軌道短時間內(nèi)達到平順。該方法在寬枕板整治中,作業(yè)簡單易操作,但重復工程量較大,治標不治本且起道不均勻,嚴重影響維修效率。②開通壓力大時間短且北京局對站線寬枕板要求精度高。通過改變施工方法提高寬枕板整治效率和質(zhì)量成為了一項新的技術(shù)課題,經(jīng)過施工工藝對比總結(jié)及現(xiàn)場試驗操作,我們采用鎖軌式調(diào)高支架法施工,降低了施工難度,提高了工作效率,且標本兼治,取得了良好的經(jīng)濟效益和現(xiàn)場成果推廣。③新工裝設(shè)備操作較簡單,使用單杠液壓起道機進行線路起升,相對于傳統(tǒng)壓機方式,一次提升量大,安全性強,節(jié)省人工,起道效率高。④新施工工裝配合水準測量,起道準確率高,避免了以往寬枕板整治過程中的二次返工的現(xiàn)象,大大加快了整治效率。
3施工工藝原理
主要原理是在寬枕用液壓起道機起升后,使用一個調(diào)高支架(由支撐腳、縱梁、鎖軌三角梁、鎖軌扣、調(diào)高螺栓和刮杠組成,除螺栓和刮杠外均采用焊接連接)調(diào)節(jié)、平整寬枕底部碎石道砟面的高程,達到調(diào)整軌面高程及加強道床質(zhì)量的目的。以每4塊寬枕(即2.5m)為1單元進行調(diào)整,當使用液壓起道機抬起寬枕后,支撐腳放置在地面,保證堅實、穩(wěn)定,使用鎖軌扣將支架的三角梁鎖定在鋼軌上,因三角梁與支撐腳、縱梁均為焊接,故可保證調(diào)高支架的穩(wěn)定。將塔尺立在縱梁上,使用水準儀進行測量,根據(jù)測得的數(shù)據(jù)和設(shè)計標高,反算需要起升或者下降的高度,然后通過調(diào)高螺栓正反擰轉(zhuǎn)來調(diào)節(jié)縱梁高低,期間采用水準儀不斷觀察并指導工人操作調(diào)高螺栓,直到縱梁頂達到設(shè)計枕木底標高。考慮到軌道自重和火車動荷載對板底道床的壓實影響,經(jīng)過現(xiàn)場反復試驗縱梁標高宜比設(shè)計提高2~3cm。達到標高后,在枕木上卸石硝,然后使用掃帚或鐵鍬將石硝填入板底。然后使用刮杠以縱梁為基準,將板底石硝刮平,與縱梁頂平齊。刮平后放開鎖軌扣,移走調(diào)高支架。然后液壓起道機同時緩慢落位,使寬枕落在平整的道床上,然后緊接著進行下一單元的施工。當每一起升高度段(約10-12m)均調(diào)節(jié)完成并落枕后,使用水準儀進行軌面高程的復測,若不合格,重復進行以上操作,若合格,進行下一段線路施工。(圖2)
4施工工藝流程及操作要點
4.1抄平、計算
首先對整股道進行抄平,根據(jù)設(shè)計軌面標高反算枕底設(shè)計標高。
4.2起道
將需要調(diào)整單元兩端鋼軌扣件松開,根據(jù)現(xiàn)場情況確定一次起升的單元長度,一般為10-12m,即16-20塊寬板。(也可利用多臺起道機連續(xù)起道)示意圖如把兩側(cè)道砟扒開,安裝液壓起道機,將需要調(diào)整部分提升約25-30cm。
4.3安裝調(diào)高架并調(diào)整高程
安裝調(diào)高支架,測量人員測量縱梁高程,根據(jù)設(shè)計高程反算需要起升的高度。通過擰縱梁兩端的調(diào)高螺栓來調(diào)整標高,控制縱梁頂?shù)臉烁撸员仍O(shè)計枕木底標高高1-2cm為宜。(圖4)
4.4上石硝
將石硝倒至寬板上,利用寬板間微小空隙,使用掃帚或鐵鍬掃入(該過程可在寬板起升前通過小K車完成,效率較高)。
4.5刮平
工人持刮杠兩頭,以縱梁為基準,在縱梁上來回移動,刮平板底石硝,反復2-3次,保證枕木下石硝的飽滿、密實、平整。刮平后松開鎖軌扣,拆除調(diào)高支架裝置放置在一旁。
4.6寬板落位
寬枕落位前保證枕面上無石硝及其他雜物,若存在,先清理干凈再落位,防止抖動落入板底,影響平整度。落位時兩側(cè)4臺起道機同時緩慢下降,使寬板緩慢落地。
4.7線路復測
每處理一段距離后(可為起升長度,約10-12m),對已處理部分軌面高程進行水準復測,并與設(shè)計數(shù)值進行對比,若不滿足要求,重新進行起道整理。若滿足要求,進行下一單元施工。當完成一段較長長度線路且再次復測合格后,回填該部分線路兩側(cè)道砟并使用小型搗固設(shè)備搗固密實。
5材料與設(shè)備
采用的主要設(shè)備見表1。
6結(jié)束語
為了提高站線寬枕板整治的施工質(zhì)量,確保施工的快速推進,項目部開展技術(shù)攻關(guān)。通過資料調(diào)查研討和現(xiàn)場試驗施工比對,鎖軌式調(diào)高支架工法得到應用。經(jīng)過前期試驗段的施工及與傳統(tǒng)起道方式的比對施工,我們最終采用了調(diào)高支架法來施工。最終,僅用時8天便安全、順利完成了所有寬板線路的整修任務。比預計的傳統(tǒng)施工方法提前了1周。提前了開始線路精調(diào)的時間,為早日全線開通創(chuàng)造了條件。通過該工法在本項目的實施,最終安全優(yōu)質(zhì)提前完成了施工任務。與傳統(tǒng)的施工方法對比,寬板施工質(zhì)量有了提高,基本消除了因無法振搗而產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷,進而導致返工現(xiàn)場的發(fā)生。實現(xiàn)了寬板線路整修的快速推進及精度控制,96%的寬板均是一次施工合格,節(jié)省了大量工期。施工技術(shù)得到了業(yè)主、工務段等的認可和贊同。同時取得了經(jīng)濟效益、工期效益、社會效益,為后續(xù)相似施工積累了寶貴的經(jīng)驗。
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作者:徐宏雷 單位:中鐵六局集團太原鐵路建設(shè)有限公司