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摘要:地下礦山架線電機(jī)車供電的安全性和可靠性是礦山安全生產(chǎn)高度關(guān)注的問題,為了最大限度減少運(yùn)輸系統(tǒng)觸電事故,提高供電質(zhì)量和運(yùn)輸效率,本文以羅山金礦二十中段主運(yùn)輸巷電機(jī)車系統(tǒng)為例,對架線分段供電智能控制技術(shù)進(jìn)行研究。該技術(shù)在架線式電機(jī)車車頭和巷道合適位置分別安裝了移相器、輻射器及聲光報警器等設(shè)備,對進(jìn)入控制范圍的機(jī)車進(jìn)行實(shí)時電子掃描,實(shí)現(xiàn)跟蹤式分段供電的智能化控制,保證在無機(jī)車通過時電機(jī)車架線無電壓,減少工作人員觸電事故發(fā)生。
關(guān)鍵詞:礦山安全;電機(jī)車;分段供電;閉鎖功能;智能控制
0引言
牽引型直流架線式電機(jī)車以其系統(tǒng)簡易、維護(hù)方便、堅(jiān)固耐用、無污染等特點(diǎn),成為我國大多數(shù)金屬中小型礦山選用的主要運(yùn)輸工具[1-2]。常規(guī)架線式電機(jī)車架線分段智能控制采用地線傳輸信號的方式,井下道軌接頭間連接不夠可靠,特別是長距離運(yùn)輸巷,檢測電壓通過電機(jī)車架線-電機(jī)車-道軌所產(chǎn)生的檢測電流往往出現(xiàn)信號過小且不穩(wěn)定現(xiàn)象,導(dǎo)致系統(tǒng)無法識別電機(jī)車的投運(yùn)狀態(tài),使得指示裝置運(yùn)行不正?;虿环€(wěn)定,嚴(yán)重影響了礦山井下安全運(yùn)輸工作[3-4]。為提高電機(jī)車運(yùn)輸效率,實(shí)現(xiàn)電機(jī)車架線安全、供電可靠,羅山金礦安裝了6套架線分段智能控制裝置,本文基于該套系統(tǒng)對架線分段智能控制裝置進(jìn)行了研究。綜合考慮信號傳送方式、架線供電距離、范圍以及彎道對收發(fā)射信號強(qiáng)度等影響因素,進(jìn)一步對架線分段智能控制裝置進(jìn)行了優(yōu)化,解決了原來使用地線傳輸信號過程中因接地不良導(dǎo)致信號不穩(wěn)定問題[5-6]。通過增設(shè)信號發(fā)射器的數(shù)量改變信號傳輸距離,使信號發(fā)出距離根據(jù)現(xiàn)場需要而延長,實(shí)現(xiàn)了架線供電區(qū)域信號傳輸全覆蓋,從而提高架線供電的可靠性,縮短了架線階段性供電距離,確保了人身安全,延長了架線使用壽命。
1電機(jī)車架線分段供電智能控制技術(shù)
1.1分段供電智能控制功能
羅山金礦二十中段主運(yùn)輸巷電機(jī)車架線分段智能控制裝置采用有源相控陣?yán)走_(dá)技術(shù),在架線式電機(jī)車車頭和巷道合適位置分別安裝移相器、輻射器及聲光報警器等設(shè)備,對進(jìn)入控制范圍的機(jī)車進(jìn)行實(shí)時電子掃描。實(shí)現(xiàn)了在無機(jī)車通過時,以架線無電壓為準(zhǔn)則,減少工作人員觸電事故發(fā)生,提高安全效率。并且采用了分段自動控制的技術(shù)措施,將架空線網(wǎng)路分成若干段,每一段都實(shí)行單獨(dú)供電、單獨(dú)控制,實(shí)現(xiàn)電機(jī)車跟蹤式供電的智能化控制,最大限度地降低了架空線網(wǎng)路帶電運(yùn)行的機(jī)率。如圖1所示,將架空線網(wǎng)路分成若干段,每一段都實(shí)行單獨(dú)供電、單獨(dú)控制,正常狀態(tài)下電纜帶電DC250V、架線無電,電機(jī)車處在停車位置。當(dāng)電機(jī)車集電弓上升接觸架線時,機(jī)械開關(guān)動作并啟動信號發(fā)射器,信號發(fā)生器將信號傳至控制箱B內(nèi)信號接收器,信號接收器觸發(fā)控制箱內(nèi)接觸器吸合將電纜電源引至架線,至此B段架線帶電,并通過集電弓經(jīng)司控器、電機(jī)、道軌地線形成回路,電機(jī)車正常運(yùn)行。當(dāng)電機(jī)車由B段架線運(yùn)行至A段時,控制箱B內(nèi)信號接收器收不到信號,控制箱B內(nèi)接觸器斷開,B段電機(jī)車架線無電,控制箱A內(nèi)信號接收器收到信號,控制箱A接觸器吸合將電纜電源引至架線A段,以此類推。當(dāng)集電弓拉下時,觸發(fā)機(jī)械開關(guān),信號發(fā)生器不再發(fā)出信號,同理控制箱內(nèi)接觸器斷開,所有架空線均無電,控制流程圖如圖2所示。
1.2閉鎖功能
針對岔道、彎道區(qū)域以往容易發(fā)生電機(jī)車追尾的問題,取先入為主的控制方式實(shí)現(xiàn)區(qū)間閉鎖,在控制箱與相鄰控制箱之間采取電氣互鎖,實(shí)現(xiàn)不同區(qū)段間相互聯(lián)動,及時避免其他區(qū)段車輛進(jìn)入機(jī)車工作區(qū)段,并結(jié)合交通指示燈,以避免追尾、撞車事故。圖3為岔道區(qū)域結(jié)構(gòu)示意圖,在分支巷道岔道區(qū)域?qū)崿F(xiàn)區(qū)間閉鎖,當(dāng)B段有車時,D段停電;當(dāng)A段有車時,D段停電;當(dāng)D段有車時,B、A段停電,也可以根據(jù)岔道口的實(shí)際需要進(jìn)行邏輯更改。同時在停電區(qū)段設(shè)置閉鎖信號燈,閉鎖信號燈亮度高,可視距離達(dá)300m以上。在機(jī)車行駛過程中,根據(jù)信號燈顯示器顯示狀態(tài)知道前方區(qū)段是否允許通行或被占用。當(dāng)有機(jī)車占用某區(qū)段時,通過電氣閉鎖,其他車輛無法進(jìn)入其區(qū)段,強(qiáng)行禁止行駛,保證了機(jī)車運(yùn)輸安全。
2電機(jī)車架線分段智能控制裝置優(yōu)勢
1)可靠性??朔藗鹘y(tǒng)采用地線傳輸信號的方式,采用有源相控陣?yán)走_(dá)技術(shù),在井下道軌的軌間連接不夠可靠和長距離運(yùn)輸巷的情況下,仍能實(shí)現(xiàn)電機(jī)車架線安全、供電可靠。2)架線區(qū)間供電閉鎖。當(dāng)有機(jī)車占用某區(qū)段時,通過電氣閉鎖,其他車輛無法進(jìn)入其他區(qū)段,強(qiáng)行禁止行駛,提高安全可靠性,同時顯示紅燈信號禁止通行。3)減少回路損耗節(jié)能防腐。傳統(tǒng)的電機(jī)車架線供電系統(tǒng)長時間帶電,由于井下粉塵和潮濕等因素使架線對地產(chǎn)生泄漏電流,造成架設(shè)架線的巷道系統(tǒng)中的通風(fēng)管道、防塵管道、軌道等設(shè)施因泄漏電流而嚴(yán)重腐蝕,該系統(tǒng)使架線行車有電、停車停電,可有效實(shí)現(xiàn)節(jié)能防腐。4)可實(shí)現(xiàn)尾部架線長期停電。掘進(jìn)系統(tǒng)的搬遷和系統(tǒng)運(yùn)輸量的減少,形成了某架線區(qū)段電機(jī)車運(yùn)輸量的減少或長時間沒有電機(jī)車運(yùn)行,可實(shí)現(xiàn)尾部架線區(qū)域行車有電、停車停電,有效防止人員觸電事故的發(fā)生。5)應(yīng)用范圍廣。可用于煤礦、金屬礦山、非金屬礦山井下無瓦斯、煤塵爆炸危險的架線電機(jī)車直線段、交叉段、彎道等區(qū)域,有效防止電機(jī)車追尾、相撞等事故發(fā)生。
3結(jié)語
通過電機(jī)車架線分段供電智能控制技術(shù)研究,并在羅山金礦二十中段主運(yùn)輸巷安裝了6套架線分段智能控制裝置,穩(wěn)定運(yùn)行一年以上的時間,實(shí)現(xiàn)了二十中段主運(yùn)輸巷道架線供電區(qū)域全方位覆蓋和全程智能供電,克服了傳統(tǒng)采用地線傳輸信號不穩(wěn)定的現(xiàn)象,有效地達(dá)到了架線供電可靠性。電機(jī)車分段供電智能控制減少了井下粉塵和潮濕等因素導(dǎo)致的架線對地漏電,調(diào)研結(jié)果表明一條2500m長的運(yùn)輸大巷每年就可節(jié)約電費(fèi)高達(dá)上百萬元[7-8],不僅為羅山金礦節(jié)約了電費(fèi)成本,而且減少了漏電對巷道系統(tǒng)中金屬管道的腐蝕。同時由于大部分架線段長時間保持在停電狀態(tài),極大避免了工作區(qū)段井下人員的觸電事故,提高了生產(chǎn)過程中的人身安全系數(shù)。具有較好的經(jīng)濟(jì)、社會效益和推廣價值。
作者:于小燕 張?zhí)K闖 單位:山東中礦集團(tuán)有限公司