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PLC下碼垛生產(chǎn)線控制程序設(shè)計與應(yīng)用

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PLC下碼垛生產(chǎn)線控制程序設(shè)計與應(yīng)用

摘要:根據(jù)碼垛生產(chǎn)線控制系統(tǒng)的工藝和控制要求,設(shè)計了一種以西門子 plc 和 ABB 工業(yè)機(jī)器人為核心的物料碼垛工作站,介 紹了碼垛工作站的相應(yīng)控制情況,設(shè)計了滿足控制要求的梯形圖程序和工業(yè)機(jī)器人程序設(shè)計,從而實(shí)現(xiàn)該工作站的運(yùn)行,為同類控制 的設(shè)計提供了技術(shù)借鑒以及推廣依據(jù)。

 關(guān)鍵詞:可編程邏輯控制器;系統(tǒng)運(yùn)行;程序;工業(yè)機(jī)器人

0 引言

針對于金屬制造行業(yè),金屬制品的生產(chǎn)和輸送以及人 工碼垛效率低下的問題,而引入 PLC 與工業(yè)機(jī)器人到傳 統(tǒng)的生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線全自動化的現(xiàn)代化改造,保證高 效、穩(wěn)定的生產(chǎn),減少人力成本的投入。要較好地實(shí)現(xiàn)對生 產(chǎn)線的自動控制,則對相應(yīng)的設(shè)備電氣控制就提出了較高 的、較新的控制要求。

 1 控制系統(tǒng)方案

本文以方棒碼垛生產(chǎn)線為例,該生產(chǎn)線最主要的是碼 垛工作站,完成將輸送輥上的物料送到成品輸送鏈上進(jìn)行 碼垛,系統(tǒng)硬件組成如圖 1 所示。該工作站是要以 ABB 工 業(yè)機(jī)器人和西門子 PLC 為核心,其中工業(yè)機(jī)器人選用的 是 IRB460,實(shí)現(xiàn)物料的碼垛。而 PLC 選用 S7-1200 系列, 主要完成該控制系統(tǒng)的物料傳送和物料對正,以及成品輸 出鏈上的碼垛和步進(jìn)傳動,另一方面 PLC 還要與工業(yè)機(jī) 器人進(jìn)行通訊,通知機(jī)器人完成取料等任務(wù),再進(jìn)行碼垛。 而觸摸屏作為整個系統(tǒng)的人機(jī)界面窗口,時刻監(jiān)控整個系 統(tǒng)的運(yùn)行當(dāng)前狀態(tài),還可在組態(tài)界面設(shè)定和修改相應(yīng)碼垛 工位的相關(guān)參數(shù),例如夾取根數(shù)、碼垛層數(shù)等等。 整個系統(tǒng)的控制都圍繞著 PLC,通過工業(yè)以太網(wǎng)或 Profinet 通訊來實(shí)現(xiàn) PLC 與觸摸屏或其他設(shè)備的信號交 互,實(shí)現(xiàn)與各遠(yuǎn)程 I/O 站、機(jī)器人的信號交互以及來實(shí)現(xiàn) 控制。通過相互建立通信,使得 PLC 可以接收外部的物料 信息,依據(jù)物料信息和傳感器的信號,自動完成相應(yīng)物料 的碼垛工作,并實(shí)時將碼垛相關(guān)信息反饋給 PLC。

2 系統(tǒng)工作流程

 整個系統(tǒng)的運(yùn)行流程可以概括為:當(dāng)工作站的安全門 閉合、物料輥的物料根數(shù)大于或等于 9 根且完成物料的對 正、成品輸送鏈上的碼垛盤無物料等前提下,這些信號通 過 PLC 與工業(yè)機(jī)器人的通訊,收到這些信號后,工業(yè)機(jī)器 人可以完成首次取料并完成碼垛功能。系統(tǒng)的工作流程如 圖 2 所示。 3 程序設(shè)計

 3.1 PLC 程序設(shè)計

 在本工作站中,PLC 要控制系統(tǒng)進(jìn)行自動送料和物料 的對正。系統(tǒng)啟動后,機(jī)器人回到Home 點(diǎn),當(dāng)?shù)?2 輸送輥的整列電機(jī)工作、安全門閉合、步進(jìn)鏈電機(jī)工作等條件下, 機(jī)器人回到 Home 點(diǎn),PLC 通過輸送輥傳送的物料根數(shù), 檢測大于或等于設(shè)定根數(shù),此時,PLC 控制氣動回路的電 磁換向閥,2 個對正氣缸完成物料的對正,根據(jù)機(jī)器人的 設(shè)定工作程序,2s 后機(jī)械手的夾爪移動到指定物料所在 的坐標(biāo)位置,2s 后夾緊且到達(dá)后限位,此時機(jī)械臂將物料 搬運(yùn)到成品鏈上的堆垛位指定坐標(biāo),PLC 控制氣動回路的 電磁換向閥,夾爪放松物料且到達(dá)前限位,就這樣始終循 環(huán)程序,完成物料的碼垛且到達(dá)設(shè)定的物料層高,此時控 制成品鏈的步進(jìn)電機(jī)向前移動。 根據(jù)系統(tǒng)的控制要求,設(shè)計了控制系統(tǒng)的部分 PLC 程 序,如圖 3 所示為工業(yè)機(jī)器人堆垛基本條件的 PLC 程序。

3.2 工業(yè)機(jī)器人的程序設(shè)計

當(dāng)滿足啟動堆垛的基本條件,收到這些信號后,則工 業(yè)機(jī)器人開始執(zhí)行設(shè)定的程序,完成碼垛任務(wù)。其中該碼 垛的程序主要分為這幾個部分,分別為主程序、初始化函 數(shù)、取料函數(shù)、放料函數(shù)等等。由此,設(shè)計了幾個主要部分 的工業(yè)機(jī)器人的程序。 ①PROC main( )為主程序部分,程序如下: PROC main( ) 聲明主程序 r Init AII; 初始化 WHILE TRUE DO 循環(huán)結(jié)構(gòu),重復(fù)執(zhí)行 IF Di Box In Pos = 1 THEN 判斷工位條件,滿足執(zhí)行 r Pick; 調(diào)用堆垛取料程序 r Place; 調(diào)用堆垛放置程序 r Position; 調(diào)用堆垛層位置程序 ENDIF ENDWHILE ENDPROC ②PROC r Init AII ( )為初始化程序,主要是讓機(jī)器人 復(fù)位以及回原點(diǎn),程序如下: PROC r Init AII ( ) 初始化程序 Reset Do Grip; 復(fù)位夾爪 Move J phome,v500,z30,Tool0; 回預(yù)設(shè)的原點(diǎn) n Count:=1; 初始化物料計數(shù)的值為 1 ENDPROC ③PROC Pick ( )為取料函數(shù)程序,完成機(jī)器人移動 到設(shè)定位置將物料夾取,程序如下: PROC Pick ( ) 取料函數(shù) Move J Offs (p Pick, 0, 0, 200) , v500, fine, Tool0; 移動 到取料位置上方 200mm 處 Move L p Pick,v500,fine,Tool0; 移動到取料位置 Set Do Grip; 夾爪夾緊 Wait Time 2.0; 延時 2.0s Move J Offs(p Pick, 0, 0, 300), v500, fine,Tool0; 退出物料夾取的位置 ENDPROC ④PROC Place ( )為物料放置函數(shù)程序,機(jī)器人完成 將夾取的物料設(shè)定的物料放置位置,程序如下: PROC Place ( ) 物料放置函數(shù) Move J Offs (p Place, 0, 0, 300), v500, fine,Tool0; TCP 的 tool0 移動到放置位置上方 200mm 處 Move L p Place,v500,fine,tool0; 移動到設(shè)定的放置 位置 Reset Do Grip; 夾爪放松 Wait Time 1.0; 延時 1.0s Move J Offs (p Place, 0, 0, 300), v500, fine, Tool0; 退 出碼垛位置 n Count := n Count + 1; 物料計數(shù)加 1 ENDPROC

4 結(jié)語

 在該方棒碼垛自動化生產(chǎn)線中,以碼垛工作站為核心 的控制系統(tǒng),在目前的方棒鋁合金生產(chǎn)線上已經(jīng)投入使 用,整個系統(tǒng)運(yùn)行安全且可靠。由此,非常好的解決了在還 未設(shè)計該工作站之前人工搬運(yùn)碼垛的費(fèi)時費(fèi)力的工作情 況,極大的改善了金屬制造行業(yè)在生產(chǎn)過程中所面臨的效 率低下的問題。通過當(dāng)前大量的投入使用,實(shí)踐證明,設(shè)計 的碼垛工作站,可以充分滿足當(dāng)前 2 條生產(chǎn)線同時進(jìn)行碼 垛作業(yè),發(fā)揮出了機(jī)器人碼垛的最大性能,極大的提高了 生產(chǎn)效率和產(chǎn)能,而且相比較人工碼垛,更加的可靠且性 價比更高。由此,在人工成本更加昂貴的今天,碼垛工作站 的使用具有更加廣闊的市場前景。

參考文獻(xiàn):

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 作者:魏新宇 李瑋 單位:西南林業(yè)大學(xué)