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摘要:鑒于《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準》(GB25466-2010)修改單的全面執(zhí)行,對多家重金屬冶煉企業(yè)廢水處理工藝及環(huán)保設(shè)施運行現(xiàn)狀進行了調(diào)研及分析,針對現(xiàn)有工藝設(shè)施存在的不足,提出分質(zhì)收集、分類處理初期雨水、酸性廢水、生產(chǎn)廢水及髙鹽廢水的工藝優(yōu)化。完善水資源內(nèi)部循環(huán)體系,并建立水平衡關(guān)系,將優(yōu)化后的廢水處理系統(tǒng)中產(chǎn)出的合格水分質(zhì)回用于生產(chǎn)系統(tǒng),高濃度含鹽廢水通過膜過濾系統(tǒng)及蒸發(fā)結(jié)晶工藝的應(yīng)用,最終實現(xiàn)廢水處理零排放目標。
關(guān)鍵詞:廢水處理工藝優(yōu)化;分類處理;分質(zhì)回用;零排放
某重金屬冶煉廠采用底吹氧化熔煉+側(cè)吹還原熔煉+煙化綜合回收+電解精練+稀貴綜合回收工藝進行生產(chǎn)和深加工。在整個生產(chǎn)過程中不僅要消耗大量的冷卻水,同時也排放出大量的含重金屬離子的廢水,隨著對重金屬冶煉廠廢水環(huán)保排放要求的提高,尤其是廢水中總鉈污染物的控制要求的全面執(zhí)行,勢必要求生產(chǎn)企業(yè)和新建企業(yè)優(yōu)化處理工藝和減少廢水的產(chǎn)生。
1重金屬冶煉廢水主要來源分析
重金屬冶煉廠廢水主要包括生活污水、酸性廢水、生產(chǎn)廢水及初期雨水等。其主要來源分別為:生活污水,主要來源于辦公區(qū)及洗浴間排放的未受重金屬污染的廢水;酸性廢水,主要來源于冶煉煙氣制酸及尾氣脫硫系統(tǒng)排放的污酸廢水;生產(chǎn)廢水,主要來源于冶煉車間崗位清潔、冶煉熔渣冷卻及降溫冷卻水套循環(huán)使用的工業(yè)廢水;初期雨水,主要來源于生產(chǎn)廠區(qū)因降雨單獨收集的前15mm降雨量的雨水。
2重金屬冶煉廢水工藝優(yōu)化
2.1重金屬冶煉廢水處理現(xiàn)狀及存在的問題
生活污水處理系統(tǒng):將生活污水引流入生物法地埋式一體化處理設(shè)備進行反硝化和接觸氧化處理,而后經(jīng)沙濾、碳濾過濾及在線監(jiān)測后排放至當(dāng)?shù)毓I(yè)園區(qū)生活污水處理廠進行深度處理。酸性廢水處理系統(tǒng):將酸性廢水提升至反應(yīng)槽,通過加入石灰乳和硫化鈉進行初步中和反應(yīng)及去除絕大部分重金屬后,排放至電化學(xué)系統(tǒng)進一步除去砷、鉈等重金屬離子,最終排放至均化池。生產(chǎn)廢水及初期雨水處理系統(tǒng):經(jīng)廢水提升泵提升至反應(yīng)槽內(nèi),通過加入液堿調(diào)整pH值去除絕大部分重金屬離子后,合并酸性廢水處理后液一并進入電化學(xué)處理,產(chǎn)水排放至均化池。回用水處理系統(tǒng):將均化池內(nèi)的廢水用提升泵提升至兩段生物除鉈反應(yīng)槽內(nèi),進行深度除鉈和深度脫除重金屬離子,合格產(chǎn)水排放至回用水池,全系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥返回酸性廢水處理系統(tǒng)進行壓濾,實現(xiàn)固液分離。該廠在廢水處理系統(tǒng)上,一是未能嚴格進行分質(zhì)處理,造成末端水處理量巨大,大幅增加了廢水處理的成本。二是處理后的水質(zhì)含鹽及硬度高,僅能實現(xiàn)局部用水點位的回用,且容易造成設(shè)備腐蝕和污堵,大大增加了后續(xù)設(shè)備的維護費用。
2.2重金屬冶煉用水的水質(zhì)要求分析
由于《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準》(GB25466-2010)修改單的全面執(zhí)行,各涉及重金屬冶煉的企業(yè)為滿足現(xiàn)行環(huán)保標準,均在不同程度的實施零排放工藝改造。為降低各類廢水處理的成本,較為經(jīng)濟的處理方式是分類處理后分質(zhì)進行梯度回用,即將除重金屬和降硬度后的潔凈水回用于工業(yè)循環(huán)冷卻塔補充水,其水質(zhì)滿足《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》GB50050-95的標準。
2.3分質(zhì)、分類處理工藝優(yōu)化
本著廢水處理源頭治理和預(yù)防的理念,對該廠各類不同水質(zhì)的廢水進行了分類收集和分質(zhì)處理的工藝優(yōu)化,最終實現(xiàn)零排放目標。即初期雨水、生產(chǎn)廢水、酸性廢水和髙鹽廢水等通過各自的水處理系統(tǒng)以及不同的水處理工藝實現(xiàn)分級回用。
2.3.1初期雨水處理系統(tǒng)初期雨水收集池容積按Vy=1.2F×I×10-3(Vy—初期雨水收集池容積m3;F—受粉塵、重金屬、有毒化學(xué)品污染的面積m2;I—初期雨水量mm,其中重有色金屬冶煉取15mm)公式計算,按5d處理完全部初期雨水進行擴建新的初期雨水收集池。處理工藝為:初期雨水經(jīng)液堿調(diào)節(jié)pH值后,在反應(yīng)槽內(nèi)分別加入重金屬捕捉劑和絮凝劑后,通過斜管沉降和自動反洗表面過濾器過濾后,合格產(chǎn)水回用至廠區(qū)循環(huán)水冷卻塔,污泥通過隔膜壓濾機壓濾后返回熔煉配料系統(tǒng)回收有價金屬。
2.3.2生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)將各車間排放的含重金屬離子的生產(chǎn)廢水進行集中收集,通過調(diào)節(jié)pH值,并采用石灰鐵鹽+曝氣+重金屬捕捉劑+絮凝劑工藝處理,后經(jīng)過斜管沉降和自動反洗表面過濾器過濾,產(chǎn)水排放至髙鹽廢水處理系統(tǒng)調(diào)節(jié)池,污泥通過隔膜壓濾機壓濾后返回熔煉配料系統(tǒng)回收有價金屬。其工藝流程如圖1所示。
2.3.3酸性廢水處理系統(tǒng)酸性廢水采用中和反應(yīng)+石灰鐵鹽法+化學(xué)氧化法+硫化法工藝,取代原有的酸性廢水處理工藝,不僅縮短了原有酸性廢水處理工藝的流程,而且實現(xiàn)了重金屬的全面達標和降低處理成本的目的,產(chǎn)水排放至髙鹽廢水處理系統(tǒng)調(diào)節(jié)池。其工藝流程如圖2所示。
2.3.4髙鹽廢水處理系統(tǒng)該系統(tǒng)能實現(xiàn)高濃度含鹽廢水的脫鹽處理,產(chǎn)水達到循環(huán)水冷卻塔補水的水質(zhì)要求,實現(xiàn)有效回用。濃水中的鹽分通過MVR蒸發(fā)器結(jié)晶,產(chǎn)出滿足工業(yè)需求的鹽產(chǎn)品,真正意義上實現(xiàn)廠區(qū)廢水處理的零排放目標,且將預(yù)處理廢水降硬度系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥進行資源化利用。其工藝流程如圖3所示。
3工藝優(yōu)化后水平衡和零排放分析
據(jù)相關(guān)文獻報道,循環(huán)水冷卻塔蒸發(fā)損失水量計算公式為Qe=K•△t•Qx(Qe—蒸發(fā)損失水量,m3/h;K—蒸發(fā)損失系數(shù),1/℃;△t—冷卻塔進、出水的溫度差,℃;Qx—循環(huán)水量,m3/h)。經(jīng)現(xiàn)場核實該重金屬冶煉廠總循環(huán)水量為4500m3/h,冷卻塔選型是按進、出水實際溫差10℃進行生產(chǎn)配置。經(jīng)計算知每天需補充的新水用量為1512m3,完全能滿足各廢水處理系統(tǒng)產(chǎn)出的清液內(nèi)部循環(huán)使用要求,最終實現(xiàn)廢水處理零排放要求。其水平衡關(guān)系如圖4所示。
4結(jié)論
通過對該重金屬冶煉廠的各類廢水進行分質(zhì)收集、分類處理,將處理達標的合格回用水補充于循環(huán)水冷卻塔,取代了原有自來水的補充,既節(jié)約了新水耗量,又降低了各類廢水混合處理的費用,同時使各個處理系統(tǒng)中產(chǎn)生的含有價金屬的廢渣得以資源化回收利用,最終實現(xiàn)了零排放目標。
參考文獻
[1]邵立南,楊曉松.我國有色金屬冶煉廢水處理的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].有色金屬工程,2011,1(4):39-42.
[2]GB25466-2010,鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準[S].
作者:彭時軍 單位:五礦鈹業(yè)股份有限公司