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植物提取廢水處理工程實例分析

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植物提取廢水處理工程實例分析

摘要:介紹了植物提取廢水處理工程,根據(jù)植物提取廢水的濃度高、廢水產(chǎn)生量大及成分復(fù)雜的特點,屬于難處理的工業(yè)廢水之一,而再生樹脂柱廢水及層析過程廢水酸堿性強,COD濃度高的特點,廢水處理采用預(yù)處理-IC厭氧塔-接觸氧化池-二沉池出水工藝進行處理。由工程實際運行標(biāo)明,設(shè)計處理能力為500m3/d,廢水進水COD≤8500mg/l,出水≤300mg/l,CODCr、SS的去除率分別為96.5%、85.7%。出水遠低于《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996三級排放標(biāo)準(zhǔn)要求,且此工藝具有出水穩(wěn)定、去除效率高及占地面積小的優(yōu)點。

關(guān)鍵詞:植物提取廢水;IC厭氧塔;接觸氧化池

引言

某公司主要從事植物提取物以及其他營養(yǎng)成分的生產(chǎn)和銷售,主要包括高品質(zhì)紅景天提取物、蘋果多酚、洋甘菊提取物、針葉櫻桃、咖啡豆提取物、葡萄籽提取物、竹葉提取物等。在生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的廢水來源主要有三個主要方面:原料清洗廢水、再生樹脂柱廢水及層析過程廢水,日產(chǎn)廢水量為500m3/d。隨著企業(yè)對資源節(jié)約及環(huán)保意識的逐漸提高,對其中低濃度清洗廢水進行循環(huán)使用,高濃度廢水預(yù)處理后再進行生物法處理,廢水處理后達到市政管網(wǎng)接納標(biāo)準(zhǔn)。

1廢水水質(zhì)情況

本項目設(shè)計廢水主要來源四個方面:原料清洗廢水、再生樹脂廢水、層析過程廢水和地面清洗水。其中,原料清洗廢水主要來源于水果和藥劑投產(chǎn)之前的清洗廢水,該廢水具有一定的COD和SS,其中COD大概為300mg/L,SS為200mg/L;再生樹脂廢水主要是源于在制作去離子過程中所產(chǎn)生的廢水,這部分廢水的水質(zhì)硬度較高,但是每天水量相對較??;層析過程所產(chǎn)生的廢水是總個廢水中污染最大的,在利用層析柱提取蘋果、葡萄、李子、桑葚及黑豆皮分離物時產(chǎn)生一些COD濃度較高的廢水,該部分廢水的COD達到10000mg/L,產(chǎn)水量也相對較大;地面清洗水主要源于對設(shè)備以及地面的清洗,這部分廢水中的SS較大,大概為200mg/L。由于在生產(chǎn)過程是將所有過程中廢水都集中一起處理,就導(dǎo)致了廢水的成分變的復(fù)雜了,但是也稀釋了部分的COD濃度,表1為調(diào)試期間的廢水水質(zhì)情況。廢水經(jīng)過處理后,與生活廢水一起排入污水處理廠,廢水經(jīng)過處理后的出水水質(zhì)情況如表2.

2廢水處理工藝流程的選擇

2.1廢水處理工藝流程

該廢水COD濃度較高,可生化性一般的;廢水中難降解的懸浮物質(zhì)較多,對生物處理系統(tǒng)產(chǎn)生較大的負荷沖擊,對污染物的去除存在一定的難度。針對該廢水特點,結(jié)合廢水排放要求,采用“預(yù)處理+IC厭氧塔+接觸氧化池+二沉池”的組合處理工藝,確保廢水穩(wěn)定達標(biāo)排放。

2.2工藝流程說明

車間廢水經(jīng)過格柵后進入集水井,在格柵的作用下對車間廢水中一些較大的雜物進行攔截去除。廢水由集水井泵進入綜合調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池推流器的作用下,對廢水進行水質(zhì)水量調(diào)節(jié)作用;綜合調(diào)節(jié)池廢水在提升泵的提升作用下,廢水泵入pH調(diào)節(jié)池,在pH調(diào)節(jié)池中通過投加酸堿進行pH調(diào)節(jié),pH控制在6.8-7.2。出水進入混凝,絮凝池中,在混凝,絮凝絮凝池投加PAC,PAM;絮凝池出水進入斜板沉淀池池進行泥水分泥作用,上清液進入中間水池,為了配合IC厭氧塔進水,在斜板沉淀池和IC厭氧塔之間設(shè)置中間水池,以方便IC厭氧塔進水的提升作用;廢水進入IC厭氧塔后,經(jīng)過厭氧菌的作用,使得廢水中COD大幅度降解,并且產(chǎn)生沼氣;廢水經(jīng)過IC厭氧塔后,進入接觸氧化池,在好氧菌作用下,使得廢水中的COD降低至達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn);經(jīng)過生化工藝后,廢水進入二沉淀池,對接觸氧化池中多帶出的絮狀泥進行物理沉淀作用,上清液排至總排流量計達標(biāo)排放。在斜板沉淀池,IC厭氧塔和二沉池中產(chǎn)生的污泥在污泥濃縮池中沉淀后,經(jīng)過螺桿泵泵打入疊螺脫水機機進行壓濾,同時壓濾液和上清液重新排進集水井中。

2.3主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)

(1)綜合廢水調(diào)節(jié)池地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),含玻璃鋼蓋板,尺寸:15.0m×6.0m×3.5m,內(nèi)涂環(huán)氧樹脂防腐3布5油,有效容積270m3,停留時間12H,主要作用是調(diào)節(jié)車間排放廢水水質(zhì)水量。配置提升泵2臺(流量:30m3/h,揚程:15m,1用1備);控制方式為手動/自控,自控時由液位計信號遠程控制;泵出口設(shè)置電磁流量計1套;潛水?dāng)嚢铏C(葉輪直徑620mm,葉輪轉(zhuǎn)速480r/min、功率5.5kW、電壓380V、安裝系統(tǒng)的材質(zhì)都為304不銹鋼,配套安裝導(dǎo)軌,起吊架,不銹鋼鋼絲繩、安裝導(dǎo)軌按池深3.5米配)。(2)pH回調(diào)池鋼結(jié)構(gòu)及玻璃鋼防腐,尺寸:1.5m×1.5m×2.5m,有效容積4.5m3,停留時間15分鐘,主要作用投加硫酸及氫氧化鈉對調(diào)節(jié)池出水進行酸堿調(diào)節(jié)。配置立式攪拌機1臺(功率1.5kW、葉輪轉(zhuǎn)速:80r/min、葉輪直徑400mm二葉折槳二層、攪拌軸長:2000mm及攪拌機的軸,葉輪材質(zhì)為鋼襯塑),設(shè)置在線pH計1套,計量泵2臺(流量150L/H,出口壓力6kg/cm2)。(3)混凝池鋼結(jié)構(gòu)及玻璃鋼防腐,尺寸:1.5m×1.5m×2.5m,有效容積4.5m3,停留時間15分鐘,主要作用投加聚合氯化鋁進行混凝反應(yīng)。配置立式攪拌機1臺(功率1.5kW、葉輪轉(zhuǎn)速:80r/min、葉輪直徑400mm二葉折槳二層、攪拌軸長:2000mm及攪拌機的軸,葉輪材質(zhì)為鋼襯塑),計量泵1臺(流量90L/H,出口壓力6kg/cm2)。(4)絮凝池鋼結(jié)構(gòu)及玻璃鋼防腐,尺寸:1.5m×1.5m×2.5m,有效容積4.5m3,停留時間15分鐘,主要作用是通過絮凝劑,使水中的這些絮體形成大顆粒絮狀物。配置立式攪拌機(功率1.5kW、葉輪轉(zhuǎn)速:80r/min1臺、葉輪直徑400mm二葉折槳二層、攪拌軸長:2000mm及攪拌機的軸,葉輪材質(zhì)為鋼襯塑),計量泵1臺(流量90L/H,出口壓力6kg/cm2)。(5)斜板沉淀池鋼結(jié)構(gòu)及玻璃鋼防腐,尺寸:3.0m×7.5m×3.5m,有效容積45m3,停留時間2h,主要作用是絮凝池形成大顆?!暗\花”后進入斜板沉淀池,在斜板沉淀池內(nèi)進行泥水分離。配置PVC斜板。(6)中間水池地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),含蓋板,尺寸:6.0m×3.0m×3.5m,內(nèi)涂環(huán)氧樹脂防腐3布5油,有效容積48m3,主要作用是收集斜板沉淀池出水。配置提升泵2臺(流量25m3/h,揚程32m,1用1備);控制方式為手動/自控,自控時由液位計信號遠程控制;泵出口設(shè)置電磁流量計1套。(7)IC厭氧塔鋼結(jié)構(gòu)及玻璃鋼防腐,含蓋板,尺寸:Φ6.0m×20.0m,有效容積550m3,停留時間26h,主要作用是通過培養(yǎng)的厭氧顆粒污泥與廢水充分接觸和傳質(zhì),將廢水中的有機物降解。污水泵進水流量為21m3/h,配置IC厭氧塔提升泵2臺(流量:10m3/h,H=30m,1用1備);厭氧塔內(nèi)循環(huán)泵2臺(流量200m3/h,H=16m,1用1備);泵出口設(shè)置電磁流量計2套;厭氧塔設(shè)置pH計1套,溫度控制器1套;排泥泵(流量:20m3/h,揚程20m,1臺);三相分離器1套;厭氧塔系統(tǒng)布水系統(tǒng)1套。(8)接觸氧化池鋼結(jié)構(gòu)及玻璃鋼防腐,含蓋板,尺寸:12.0m×6.0m×5.5m,有效容積360m3,停留時間17h,主要作用是池內(nèi)充滿填料,充氧的污水浸沒填料,并以一定的流速進過填料,在填料上布滿生物膜,污水與生物膜接觸,通過生物膜上的微生物的新陳代謝,使得污水中的有機物去除,污水得到凈化。風(fēng)機2臺(流量:7.55m3/min,風(fēng)壓63.7kpa,1用1備);管式曝氣器80套(Φ63×1000mm,通氣量5m3/h充氧能力7.5kgO2/kW·h)。(9)二沉池鋼結(jié)構(gòu)及玻璃鋼防腐,尺寸為Φ6.0m×3.5m,表面負荷1m3/(m2·h),停留時間3.5h,主要作用是使接觸氧化處理后的泥水分離使經(jīng)過生物處理的混合液澄清,同時對混合液中的污泥進行濃縮。配置污泥回流泵2臺(流量15m3/h,揚程20m,1用1備);泵出口設(shè)置電磁流量計1套。(10)污泥濃縮池地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),含蓋板,尺寸:5.0m×5.0m×4.0m,內(nèi)涂環(huán)氧樹脂防腐3布5油,有效容積85m3,主要作用是斜板沉淀池、IC厭氧塔及二沉池排放污泥。配置污泥泵2臺(螺桿泵:流量10t/h,揚程60米),疊螺脫水機1臺。

3工程調(diào)試及運行分析

3.1接種培養(yǎng)

此類廢水處理工程調(diào)試主要集中在IC厭氧塔及接觸氧化池兩個處理階段,為了縮短污泥培養(yǎng)時間,厭氧菌群的培養(yǎng)采用接種成熟顆粒污泥。IC厭氧塔的厭氧菌取山東檸檬酸廠的成熟的厭氧顆粒污泥。成熟顆粒污泥為其粒度分布較均勻,大小在2-3mm,表面光滑,呈現(xiàn)灰黑色;顆粒的密度較大,沉降性能非常好,幾乎幾秒鐘的時間,顆粒就與水分離,且水色清澈,沒有渾濁現(xiàn)象。顆粒污泥馴化時間為20天分三階段增加負荷,每次增加負荷為設(shè)計負荷的30%。IC厭氧塔調(diào)試期間溫度控制在35度,采用蒸汽混合器進行加熱;VFA控制在300mg/l以下;pH控制在6.8-7.2之間;在當(dāng)廢水中N、P等營養(yǎng)元素不足時,不易于形成顆粒,對于已經(jīng)形成的顆粒污泥會發(fā)生細胞自溶,導(dǎo)致顆粒破碎,因此要適當(dāng)加以補充。接觸氧化池污泥取自市污水處理廠的二沉池,接種污泥量為曝氣池有效容積的30%,培馴期間,先對進水進行稀釋,并加適量生活污水,經(jīng)混合配制后(混合液COD在500mg/L左右)進行悶曝,每天排走過量上清液,補充好氧微生物繁殖生長所需要的其它營養(yǎng)元素,等菌膠團和固著型纖毛蟲(鐘蟲、累枝蟲)大量出現(xiàn)時,說明活性污泥絮體已經(jīng)形成、有較好活性,并在以后的一段時間內(nèi)穩(wěn)定在2000~4000mg/L?;钚晕勰嘈阅艿暮脡?,可根據(jù)所含菌膠團多少、大小及結(jié)構(gòu)的緊密程度來確定,規(guī)則的菌膠團是活性污泥系統(tǒng)穩(wěn)定運行的指示生物。

3.2系統(tǒng)運行情況

工程調(diào)試從2017年開始,進過2個月的運行調(diào)試期達到設(shè)計負荷,原水COD為8500mg/l,進預(yù)處理、IC厭氧塔、接觸氧化池及二沉池,COD總?cè)コ蔬_98%。系統(tǒng)COD出水遠低于當(dāng)?shù)匚鬯幚韽S接納的排放標(biāo)準(zhǔn)。

4運行費用分析

該廢水處理系統(tǒng)主要包括:人工費、消耗電費、藥劑費用。本廢水處理工程中設(shè)備每班設(shè)置1人二班制,每月按4000元工資計算。日污水處理量按500m3計算,折合每m3污水消耗人工費費為0.53元。污水站按每天實際用電700kW/d,電價0.8元/度計算,則每天消耗的電費總價為560元,日污水處理量按500m3計算,折合每m3污水消耗電費為1.12元。污水處理過程中的藥劑使用主要為氫氧化鈉污水檢測藥劑費用等,日污水處理量按500m3計算,折合每m3污水消耗藥劑費用為0.30元/m3。綜上所述,該廢水運行費用成本:1.95元/m

3.結(jié)語

該工程采取IC厭氧塔,接觸氧化工藝,是針對該公司的廢水特點設(shè)計的,利用IC厭氧塔的高去除率、低運行成本及占地面積小的特點。此工藝對土地資源節(jié)約,系統(tǒng)穩(wěn)定運行,起到很好的作用。該廢水處理系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥排放至污泥濃縮池,濃縮后的污泥量大大減少,降低了污泥處理成本,并減少了污泥的排放量。該系統(tǒng)大大減輕了對周圍環(huán)境的污染,并為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。

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作者:唐勝 單位:蘇州市鵬月環(huán)保工程有限公司

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