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摘要:針對某大廈完成一整套燃?xì)鉄崴?a href="http://saumg.com/lunwen/kzxtlw/167311.html" target="_blank">鍋爐的手自動控制系統(tǒng),采用西門子軟件PLC控制,同時使用上位機(jī)監(jiān)控的數(shù)字化生產(chǎn)系統(tǒng),最終通過驗收并投入生產(chǎn)使用。降低了人工的工作強(qiáng)度,在保證供暖系統(tǒng)高效運(yùn)行的同時,提升了整個流程的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
關(guān)鍵詞:鍋爐供暖;PLC;WinCC
在我國部分偏遠(yuǎn)地區(qū)普遍使用的鍋爐供暖技術(shù)中,相當(dāng)多的鍋爐仍舊采用傳統(tǒng)方式對整個供暖過程進(jìn)行控制,整個過程能源浪費(fèi)嚴(yán)重,設(shè)備的啟停、燃料的投放等都過度依賴操作員人工操作,無論是從工作效率還是工作安全角度,都不是很好的選擇[1]。針對上述問題,本項目針對大連某大廈自供暖項目對大廈內(nèi)部供暖要求設(shè)計了以西門子S7-300PLC為控制核心的燃?xì)夤┡仩t控制系統(tǒng),并配置計算機(jī)控制與管理系統(tǒng),結(jié)合現(xiàn)代工業(yè)組態(tài)軟件對整個控制系統(tǒng)進(jìn)行實時監(jiān)控,構(gòu)建人機(jī)界面。該大廈位于大連金州區(qū),地上8層和地下一層,采暖面積20000m2,設(shè)備間位于半地下一層。整個供暖系統(tǒng)全部由計算機(jī)實現(xiàn)自動控制,系統(tǒng)的操作除了工程師外,操作員也可以很容易操作整個系統(tǒng)的運(yùn)行,這樣就節(jié)省了大量的人力資源,并且整個操作過程可以在操作室進(jìn)行,保證了整個操作的安全性。
1燃?xì)忮仩t供暖系統(tǒng)簡介
1.1鍋爐供暖系統(tǒng)工藝簡介
整個燃?xì)忮仩t供暖系統(tǒng)的工作流程為:向燃燒器內(nèi)供應(yīng)天然氣與空氣的混合燃料,點(diǎn)燃后對鍋爐內(nèi)的水進(jìn)行一次加熱,同時,鍋爐內(nèi)的進(jìn)口與出口的水是通過水溫造成的重度差進(jìn)行循環(huán),將熱水傳輸給需要供暖的區(qū)域,對循環(huán)回來的冷水進(jìn)行加熱[2]。整個系統(tǒng)主要由管道內(nèi)水循環(huán)和鍋爐燃燒兩部分構(gòu)成:1)管道內(nèi)水循環(huán):自來水經(jīng)過過濾軟化處理以后,經(jīng)由分水器進(jìn)入供暖管道內(nèi)部,送入鍋爐中,進(jìn)行加熱后,經(jīng)由換熱泵管網(wǎng)送至用戶處用于取暖。經(jīng)由用戶出散熱后,經(jīng)過換熱站,再次經(jīng)由循環(huán)泵管網(wǎng)送至鍋爐內(nèi)加熱。2)鍋爐燃燒系統(tǒng):由鼓風(fēng)機(jī)向燃燒爐內(nèi)輸送一定比例的天然氣和空氣,進(jìn)行點(diǎn)燃后,對鍋爐內(nèi)的水進(jìn)行加熱。
1.2控制系統(tǒng)設(shè)計
考慮到系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,本次設(shè)計一種由PLC和觸摸屏以及組態(tài)軟件WinCC共同控制的人機(jī)合作控制系統(tǒng),同時實現(xiàn)對整個燃?xì)夤┡^程的監(jiān)控、監(jiān)測、參數(shù)設(shè)定以及數(shù)據(jù)記錄[3]。保證安全運(yùn)行的同時也保證整個控制過程更加高效。整個控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖1所示。鍋爐控制是一個多輸入多輸出的系統(tǒng),PLC負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的采集和控制,其中的被控變量一共有三個,燃?xì)饬俊⒐娘L(fēng)量和送水量。通過控制燃?xì)獗壤y的開度控制天然氣的輸入量、通過控制鼓風(fēng)機(jī)的頻率來判斷空氣的輸入量;通過控制進(jìn)水口的開關(guān)開度控制進(jìn)水量[4]。PLC同時接受鍋爐上的水位、壓力和溫度傳感器,通過模擬量數(shù)據(jù)模塊讀入數(shù)據(jù),通過這些來控制鍋爐的運(yùn)行。整個監(jiān)控系統(tǒng)共有97個模擬量輸入輸出點(diǎn);158數(shù)字量輸入輸出點(diǎn)。如表1所示。
2燃?xì)忮仩t監(jiān)控系統(tǒng)的硬件設(shè)計
本次控制系統(tǒng)采用IPC-610H為工控主機(jī),S7-300PLC和ET200M分站作為下位機(jī)的設(shè)備,中間用PROFINET總線相連接;PLC與三個ET200M分站之間采用PROFIBUS總線以樹形方式連接[5]。整個硬件設(shè)計圖如圖2所示。本次系統(tǒng)選用的CPU是西門子的315-2DP模塊;電源選用LRS-350模塊;數(shù)字量輸入輸出模塊選用16通道的SM321,模擬量輸入輸出模塊選用8路通道的SM322模塊,并根據(jù)經(jīng)驗把余量控制在10%~15%。
3監(jiān)控系統(tǒng)軟件設(shè)計
整個監(jiān)控系統(tǒng)軟件由上位機(jī)軟件WinCC和下位機(jī)軟件STEP-7兩部分組成。如圖3所示:其中下位機(jī)軟件設(shè)計采用西門子STEP-7編程軟件進(jìn)行子程序的控制,包括通信子程序;控制子程序包括溫度控制子程序、壓力控制子程序、燃?xì)饬靠刂谱映绦蚝筒蓸幼映绦虻龋?];PLC主程序如圖4所示。上位機(jī)監(jiān)控軟件采用WinCC7.4,工控機(jī)使用研華公司的IPC-610H,通過以太網(wǎng)與PLC程序相連接,將整個控制系統(tǒng)的運(yùn)行情況以動態(tài)形式顯示出來[7]。監(jiān)控畫面包括參數(shù)設(shè)定區(qū)域:操作員可以在監(jiān)控室對監(jiān)控系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行調(diào)整;報警區(qū)域:監(jiān)控畫面可以實時顯示整個控制系統(tǒng)的運(yùn)行情況,當(dāng)整個系統(tǒng)操作過程中鍋爐壓力、天然氣濃度、送水溫度以及回水溫度不在設(shè)定范圍內(nèi)時,啟動報警程序,工作人員對整個運(yùn)行系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)調(diào)整或者急停等;數(shù)據(jù)報表:方便工作人員參考和查找歷史數(shù)據(jù),對整個系統(tǒng)運(yùn)行過程把握更準(zhǔn)確[8]。監(jiān)控主頁面如圖5所示。
4結(jié)束語
本系統(tǒng)采用西門子S7-300和WinCC組態(tài)軟件相配合,投入使用以來,系統(tǒng)穩(wěn)定,不但減少了燃料的浪費(fèi),還節(jié)省了大量的人力,在保證設(shè)備高效運(yùn)行的同時也保障了安全性。
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作者:汪依銳 單位:西安石油大學(xué)電子工程學(xué)院