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蘇丹水平井鉆井技術研究

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蘇丹水平井鉆井技術研究

蘇丹1/2/4區(qū)水平井原設計二開準311mm井眼在1050m左右造斜,鉆至1700m左右至著陸點(井斜在80°左右),下技術套管,再水平鉆進300~800m完鉆。這樣的設計存在如下問題:大井眼井段過長,施工后期泵壓高,安全隱患較大;設備負荷重,維修時間多;大井眼機械鉆速慢,影響鉆井周期。針對存在問題,對井身結構進行了優(yōu)化:①以前設計造斜點有時會在Jimidi泥砂巖交互層,造斜效果差。根據(jù)地層實鉆資料及鄰井資料,將造斜點移至泥巖穩(wěn)定井段,提高了造斜效果。②技術套管從以前的1700m減少到1300m左右,在井斜60°前下入,減輕設備負荷,縮短了鉆井周期,降低了鉆井成本。③隨著老油區(qū)完鉆井的增加,防碰問題將越來越嚴重,但為了盡量避免繞障而帶來的施工難度,與地質人員和甲方協(xié)商,在滿足地質要求的情況下,調整了地質靶點,避開障礙。

在水平段及大斜度井段,傳統(tǒng)的鉆柱結構已不再適用[2]。采用帶欠尺寸扶正器的微增倒裝鉆具組合,將加重鉆桿放置在井斜和全角變化率較小的井段,這樣做減小了下部鉆具的剛性,有效傳遞鉆壓和扭矩;減輕了水平段和接近水平段鉆具向下井壁的壓力;避免了鉆桿臺肩吃入地層,摩擦阻力減小,避免了可能產生的卡鉆。井斜60°以后,使用加重鉆桿代替部分鉆鋌,簡化下部鉆具組合并降低了下部鉆具剛性,將加重鉆桿、震擊器等加在30°~60°井段,減輕下部鉆具重量,有利于鉆具彎曲,減小摩阻,使滑動鉆進加壓更順暢。確保井底獲得足夠的鉆壓,并減少黏卡的機會。鉆具組合為:準127mm鉆頭+準127mm加重鉆桿×2柱+準127mm鉆桿×5柱+震擊器+準127mm鉆桿+準127mm加重鉆桿9柱+準127mm鉆桿。蘇丹老區(qū)塊內水平井目的層厚度大多在1.5~3m,應用LWD工具,將測得的數(shù)據(jù)與鄰井的電測數(shù)據(jù)對比,及時進行判斷,可以實時指導鉆進的方向。同時,采用近鉆頭測量工具,減少了儀器零長,測量數(shù)據(jù)更接近井底,減小了預測誤差和扭轉方位的次數(shù),施工效率更高。下入的LWD測井儀器組合為:Pulser+PSA+SEA+GR+THE+CPR。在著陸層位YabusⅥ之前,Adar和Yabus兩層界面的測井曲線值有一明顯變化:上部泥巖為低電阻值(1~2Ω•m)和小密度(2.35g/cm3),而下部大段泥巖為高電阻值(10Ω•m)和較大的密度值(2.45g/cm3),保證了準確找到第一個主要標志層。在著陸前15~20m左右時,根據(jù)深淺電阻率的相對變化值指導導向鉆進,避免了在目標層里進行大的調整,保證了油層鉆遇率。

限制蘇丹水平井施工進度的主要問題是定向造斜段機械鉆速低,平均機械鉆速在5m/h左右,嚴重制約了全井的施工進度。影響施工進度的主要問題集中在兩點:一是普通PDC鉆頭易憋鉆,托壓現(xiàn)象嚴重,機械鉆速低;二是使用普通PDC鉆頭造斜時,工具面不易控制,定向效果差。筆者優(yōu)選了長壽命的專用定向PDC鉆頭。蘇丹石油工業(yè)處于起步階段,能夠提供定向PDC鉆頭的供應商只有SMITH、Varel、川克三家。通過對比分析,優(yōu)選了Varel公司VRP519GH鉆頭。該鉆頭扶正塊短,在切削齒后設計了支撐塊,不但能保護切削齒,延長鉆頭使用壽命,增加總進尺,而且能將切削齒吃入深度限定在一個固定的數(shù)值,防止鉆頭扭矩因切削刃吃入量變動而出現(xiàn)劇烈變化,工具面控制更容易。使用證明,VRP519GH鉆頭明顯減少定向時的托壓現(xiàn)象,工具面穩(wěn)定,定向造斜效果好。斜井段平均純鉆時間為74h,平均進尺為838m,平均機械鉆速為11.32m/h,提速效果明顯??蓽p少起下鉆次數(shù),提高鉆進時效,達到優(yōu)快鉆井的目的。直井段和水平段內的鉆頭采用現(xiàn)場鉆井資料選型法優(yōu)選鉆頭,該方法簡單實用,適合現(xiàn)場鉆井技術人員采用。首先對老井鉆頭使用指標進行統(tǒng)計,依據(jù)機械鉆速、進尺、鉆頭壽命、使用井段等條件進行綜合評定,去除機械鉆速在10m/h以下的鉆頭,初選出機械鉆速高、壽命長、耐磨損的PDC鉆頭。在3/7區(qū),川克BD506鉆頭三開水平段機械鉆速達15.20m/h;在1/2/4區(qū)直井段和水平段,SmithM616LKBPX鉆頭機械鉆速達13.90m/h,均取得了預期效果。

在3/7區(qū)水平井施工初期,使用PDC鉆頭,在井斜超過75°滑動鉆進時扭矩變化大,影響LWD儀器傳輸信號,轉盤鉆進時井斜下降嚴重。由于位移、摩阻較大,鉆具托壓嚴重,工具面很容易跳動,難以控制。根據(jù)對地層情況和鉆進情況分析,在3/7區(qū)改用牙輪鉆頭,克服摩阻扭矩大、托壓嚴重等難題,LWD信號比較穩(wěn)定,穩(wěn)斜效果好,水平段基本可以保證80%以上的旋轉鉆進,確保了巖屑的攜帶。在1/2/4區(qū),通過多口井的試用,發(fā)現(xiàn)準311mm井眼使用VAREL公司生產的定向PDC鉆頭,自造斜點至1900m使用效果較好;三開時使用Smith公司PDC鉆頭,也沒有出現(xiàn)嚴重托壓現(xiàn)象。在鉆進方式上,由單一滑動鉆進或轉動鉆進變?yōu)榛瑒优c復合交替鉆進,盡量多的采用轉盤鉆進,保持井眼軌跡光滑。通過對鉆井參數(shù)的合理配置和螺桿鉆具的合理選擇,如使用高一級角度(+0.25°)的螺桿,可以更快地調整軌跡,也能更多地采用鉆盤鉆進,整個井段旋轉鉆進率達到70%,這對于井下安全、提高鉆井速度等都會有所幫助。

在3/7區(qū)的PP-27H井,使用了美國NOV公司生產的AGITATORTOOL水力震蕩器進行加壓。使用井段為1320~1619m,鉆具組合如下:鉆頭+螺桿+扶正器+CPR+MWD+TRX+加重鉆桿1柱+鉆桿5柱+水力震蕩器+震擊器+鉆桿3柱+加重鉆桿9柱+鉆桿。使用效果見表1。由表1可以看出,使用震蕩器后,機械鉆速由原來的4.68m/h提高到10.26m/h,增幅達一倍以上。其產生的震動不會對鉆頭或其他鉆具產生破壞,造成的壓力脈沖對絕大多數(shù)MWD信號沒有干擾。實踐證明,水力震蕩器產生的軸向振動能有效減小鉆具與井壁間的摩擦力,減輕滑動鉆進時的摩阻托壓現(xiàn)象,大幅提高定向造斜速度。在長半徑水平井滑動鉆進時,對改善工具面的控制和增加機械鉆速效果十分顯著。

3/7區(qū)Palouge油田Aradieba地層(1277~2650m)為很厚的頁巖層,主要成分為伊利石和蒙脫石,裂縫發(fā)育,掉塊嚴重。1/2/4區(qū)Baraka-Ghazal、AbuGabra以及3/7區(qū)塊Adar地層主要為易水化、易造漿的泥巖與膠結性較差的砂巖互層;600~1900m的Aradieba組是造斜的主要層段,地層是以石英、蒙脫石及高嶺石為主的大段泥巖層,易吸水脫落,造成嚴重掉塊和垮塌,經常出現(xiàn)大段劃眼和卡鉆等情況。各井段的鉆井液配方見表2。硅酸鹽與KCl配伍性較好,對填補微裂縫、穩(wěn)固泥巖效果很好。硅酸鹽屏蔽物能形成高效滲透膜,降低鉆井液中水的活度,誘發(fā)頁巖中的流體從頁巖中滲出到鉆井液中,從而達到抑制二開井段頁巖水化,改善頁巖穩(wěn)定性的目的。Drilling-in鉆井液體系,重點是降摩、防卡。摩阻扭矩對水平井施工具有重要的影響[3]。處理措施是:首先滿足地質錄井低熒光鉆井液的要求,加大固、液態(tài)潤滑劑(RH2、RH3)用量,保證潤滑劑含量大于5%,具有良好的潤滑性;其次,加入XC調整流型,控制動塑比大于0.7,保證攜砂;第三,在能夠穩(wěn)定井壁情況下,完井時鉆井液密度保持在1.18g/cm3即可;第四,充分利用固控設備,及時去除有害固相,保證固相含量盡可能低。通過現(xiàn)場應用,具有強抑制性、強封堵性、流變性易控制的針對性鉆井液體系,成功解決了Aradie-ba和AbuGabra地層的井壁穩(wěn)定問題,造斜段的平均井徑擴大率由原來的20%以上降至8%左右,滿足了低熒光要求和懸浮攜砂能力,有效降低了超長大水平段摩阻,保障了鉆井作業(yè)的順利實施。

自2010年1月開始,逐步在蘇丹市場推廣水平井優(yōu)快鉆井配套技術,近一年多來,共在兩個區(qū)塊20口水平井成功實施,取得理想效果。平均鉆井周期從2010年前的44d縮短至23.67d,縮短了46.2%;平均建井周期為36.42d,比設計周期提前5~14d;機械鉆速從原先的平均10.81m/h提高到目前的12.41m/h,提高了14.8%;事故和復雜現(xiàn)象由原來的3.7%降至1.8%。

通過實施一系列針對性的措施,全面提升了蘇丹水平井鉆井及完井質量和速度,占據(jù)了海外市場優(yōu)勢,效益顯著。鉆頭優(yōu)選后,全面提升了鉆井速度,減少了井下復雜,為今后自主研發(fā)適應蘇丹市場的鉆頭進行了嘗試,取得寶貴經驗。KCl/硅酸鹽鉆井液體系、Drilling-in鉆井液體系有效保證了各項鉆井工序的順利實施,水平井施工中,在抑制頁巖坍塌、穩(wěn)定井壁、減少托壓等方面效果明顯。水力震蕩器的使用,可以解決長半徑水平井摩阻大、造斜慢、加壓困難的難題,建議做進一步研究并力爭實現(xiàn)自主研發(fā)。(本文作者:邱傳俊、藺剛 單位:中原石油勘探局鉆井一公司、中原石油勘探局鉆井管具處)

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