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本文作者:馬秀珍、呂新民 單位:江蘇瑞洪鹽業(yè)有限公司
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3淺析我公司真空制硝制鹽生產(chǎn)過程中的液泛現(xiàn)象
3.1真空制硝制鹽生產(chǎn)過程中的液泛現(xiàn)象概述。在真空制硝制鹽生產(chǎn)過程中,液泛是非正常現(xiàn)象,造成這種現(xiàn)象主要是液態(tài)靜壓壓制不住沸騰壓力,至使加熱液流體在循環(huán)運行中閃發(fā)異常,出現(xiàn)液泛。正常生產(chǎn)中由于蒸汽壓力的波動,加熱室壓力升高或降低,加大加熱管內(nèi)、外的溫度差,增加了料液過熱度,破壞了正常生產(chǎn)中的液壓平衡,提高了循環(huán)料液的出口溫度,使料液加熱后所含熱值偏高,增加流體料液液態(tài)壓力,改變了閃發(fā)的速率,造成閃發(fā)異常。
料液在加熱室也就是換熱器加熱后,加熱室管內(nèi)料液被管間的蒸汽加熱,達到沸點(雖然料液達到沸點,但是由于液柱靜壓,使溶液在加熱室中只加溫不沸騰),管內(nèi)料液在熱作用下膨脹形成一定壓力,受熱膨脹料液在上升進入蒸發(fā)室中,溶液壓力急速釋放,壓力下降,溶液溶劑大量汽化,形成蒸汽。在生產(chǎn)操作中由于液面控制超標(biāo),使料液蒸汽壓力增加,加熱管中溶液過熱度大,上升過程中自身能量迅速噴射,這種爆發(fā)性閃發(fā)使蒸發(fā)室中料液向四周騰飛,過度閃發(fā)力帶起的料液,一部分隨閃發(fā)蒸汽帶走,進入換熱器中隨冷凝水進回收系統(tǒng),造成原料損失,這就是所謂的液泛。
3.2我公司真空制硝制鹽生產(chǎn)過程中的液泛現(xiàn)象案例。2011年8月16日地處洪澤縣西順河鎮(zhèn)的江蘇省鹽業(yè)集團洪澤鹽化工有限公司(現(xiàn)更名為江蘇瑞洪鹽業(yè)有限公司)硝鹽分廠,小夜班21:00點鐘,在調(diào)節(jié)鹽末效液位時電氣調(diào)節(jié)閥抱死,鹽末效液位急速下降,這時操作員工為了保持系統(tǒng)正常運行,降低系統(tǒng)料液循環(huán)量,使系統(tǒng)在短時間內(nèi)維持運行,相關(guān)人員迅速處理調(diào)節(jié)閥,約十幾分鐘,調(diào)節(jié)閥打開,系統(tǒng)恢復(fù)正常循環(huán),各效液面控制在指標(biāo)內(nèi)。
系統(tǒng)循環(huán)正常后,鹽系統(tǒng)首效液面正常,此時從罐頂視鏡中發(fā)現(xiàn)首效料液沖擊罐頂,而系統(tǒng)次效罐內(nèi)液面下降,導(dǎo)流管調(diào)節(jié)閥100%的開啟度,次效液面繼續(xù)下降,操作員工當(dāng)時在想,首效液位不低,都沖擊罐頂怎么次效液面還在下降呢?當(dāng)時判斷首效溢流管導(dǎo)料不暢,用冷凝水多次沖涮無果,處理至交班,零點班次員工接班后,通班液泛,部分料液隨二次蒸汽進入冷凝水系統(tǒng),導(dǎo)至系統(tǒng)原料消耗失衡,兩臺流量60m3/h、楊程45m的冷凝水泵無法抽走末效冷凝水,被迫鹽系統(tǒng)降負荷生產(chǎn),在硝鹽分廠各方人員的排查下,焦點集中在首效導(dǎo)溢管線蝶閥上,為了破疑,17號下午停系統(tǒng)拆蝶閥排疑,拆下蝶閥檢查無異常,管線暢通正常,相關(guān)人員研究后,恢復(fù)系統(tǒng)生產(chǎn)。系統(tǒng)正常運行后,通汽生產(chǎn),首效依舊液泛,相關(guān)技術(shù)人員跟班觀察,幾個班次觀察下來,從外觀沒查出異常,料液組份無異,生產(chǎn)工藝執(zhí)行良好。為了查明原因,弄清情況,經(jīng)請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,鹽系統(tǒng)停車檢查設(shè)備。
19號上午9:00點鐘鹽系統(tǒng)排首效、次效、Ⅲ效料液,打開各效罐體人孔檢查內(nèi)部結(jié)構(gòu),鹽首效循環(huán)管出口、罐體、循環(huán)泵葉、溢流管、格柵等都無異常,查出次效、Ⅲ效循環(huán)管出口支撐脫落,管口小部分變形,但這點變化改變不了循環(huán)流速。加固次效、Ⅲ效支架,恢復(fù)繼續(xù)生產(chǎn)。支架加固至20號零晨4點多,加料,系統(tǒng)循環(huán)后通生蒸汽,鹽系統(tǒng)循環(huán)正常,起因無果。
在制鹽生產(chǎn)中,鹽系統(tǒng)中的料液化學(xué)成份多,濃度高,水份蒸發(fā)速度就較慢,耗能較高,制鹽周期長,而且鹽結(jié)晶中所含雜質(zhì)也較多。根據(jù)這個原理,鹽系統(tǒng)在生產(chǎn)一段時間后,料液都需更換處理,更換料液時,為確保鹽系統(tǒng)傳熱及管道的暢通,系統(tǒng)都加水煮罐,煮罐后系統(tǒng)生產(chǎn)又出現(xiàn)液泛,幾次更換料液,幾次都液泛,出現(xiàn)這種情況時,都是通過降負荷生產(chǎn),提料液濃度來解決,料液濃度達到過飽和后,系統(tǒng)漸漸恢復(fù)正常,負荷升至正常狀態(tài)。但是在2011年10月27日更換料液涮罐時,鹽系統(tǒng)液泛非常嚴重,連續(xù)幾天生產(chǎn)都無法正常,無奈之下再次停車檢查,這次主要針對性地排查各效罐體,對首效循環(huán)泵進出口、格柵、泵葉片、加熱室例管等處進行檢查,在各項疑點通過仔細檢查后,無果而終。投料恢復(fù)生產(chǎn),一切正常,無法得出合理結(jié)論。
3.3分析我公司真空制硝制鹽生產(chǎn)過程中發(fā)生液泛現(xiàn)象的原因。我公司生產(chǎn)中采取的是真空多效蒸發(fā),即強制循環(huán)式蒸發(fā),(多效循環(huán)蒸發(fā)制鹽流程如圖2所示)。
這是一種用泵強制溶液作循環(huán)流動,料液通過加熱室管間加熱,此時管間內(nèi)料液溫度上升,高出溶液沸點,由于蒸發(fā)室具有一定高度,加熱管間以上的溶液形成液柱靜壓,使加熱后的溶液達到沸騰點而不沸騰,(這些料液含有相當(dāng)?shù)娘柡驼羝麎?這些加熱溶液上升到蒸發(fā)空間,熱值釋放,溶液壓力降低,溶劑大量汽化,液體中的液態(tài)分子蒸發(fā)為氣態(tài)分子,被作為熱源再次利用,溶液濃縮析出結(jié)晶。
但是這種形式的蒸發(fā),料液經(jīng)過加熱室加熱,溶液溫度升高達到沸點,雖然料液達到沸騰點,但是由于液柱靜壓,使溶液在加熱室中只加溫不沸騰,加熱料液進入蒸發(fā)室界面空間才能閃發(fā)沸騰,這種表層溶液汽化不可能造成溶液濺起騰飛,造成溶液騰飛的原因主要是液柱靜壓小,壓制不住加熱料液沸騰,使料液在加熱室中汽化,形成溶液密度間隙﹙也就是汽泡﹚,料液間隙中的汽態(tài)分子,由于溶液表面張力和液柱靜壓,控制這些汽泡容積,使這些汽態(tài)分子具有很強的澎漲力,它們被循環(huán)流動料液挾帶上升至接近閃發(fā)空間時,此時它的漲力大于上表層液柱靜壓,這樣使這些汽泡在沒上升到閃發(fā)空間就形成爆炸性閃發(fā),這樣的爆炸性閃發(fā)使覆蓋它的溶液隨著能量釋放而濺起騰飛沖擊罐頂,即形成液泛的異?,F(xiàn)象。
然而這種現(xiàn)象在生產(chǎn)過程中是不可能出現(xiàn)的。鹽系統(tǒng)在設(shè)計時,它的加熱室到上管板高度6m,而上管板進入蒸發(fā)罐出口高度也有6.5m以上,而這么大的液柱靜壓無法造成溶液間隙,能造成這種現(xiàn)象的可能性只有循環(huán)管進口格柵堵塞、或循環(huán)泵跳停,使加熱室中料液受熱過度,造成過熱被動循環(huán),料液受熱無節(jié)制,才會出現(xiàn)這種閃發(fā)異常。但循環(huán)泵工作正常,格柵良好。
硝鹽聯(lián)產(chǎn)從試生產(chǎn)至今,設(shè)備通過生產(chǎn)驗證不斷改進,各生產(chǎn)環(huán)節(jié)理化實用,生產(chǎn)能力不斷提升。為了適應(yīng)當(dāng)前原料變化,硝鹽聯(lián)產(chǎn)通過論證,根據(jù)實際情況對鹽系統(tǒng)在不改變原結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,對混合冷凝器進行擴容改造,提高鹽系統(tǒng)總溫差,增大現(xiàn)有鹽系統(tǒng)的生產(chǎn)能力?;旌侠淠饔?011年7月11日投入使用,系統(tǒng)各效溫、壓差梯度增大,真空度提高,效果非常明顯。
真空度增大,提真空的速率上升,這樣就造成了系統(tǒng)原承載力的改變,承載的改變使系統(tǒng)各管線料液流動時引起壓強改變,這種流體內(nèi)摩擦力產(chǎn)生的壓力差,即壓降。使各管線焊接部位本就到工作時限的,(從投入使用至今各焊縫已多處滲漏)滲漏處成為輕泄漏,這種內(nèi)外壓差造成的輕泄空氣使管線內(nèi)料液產(chǎn)生密度間隙,這些帶有間隙的料液經(jīng)1100m2換熱面積預(yù)熱器加熱,再經(jīng)系統(tǒng)首效2100m2換熱面積加熱室加熱,使這些汽泡間隙再注入溶液沸騰汽態(tài)分子,本就有12.5m液柱壓再注入汽態(tài)壓力,造成這些密度間隙附有很強壓力,高壓力間隙大于它的液壓后,就形成爆炸性閃發(fā),這就是系統(tǒng)液泛的主因。
8月16日小夜班,在Ⅲ轉(zhuǎn)Ⅳ電動閥抱死時,當(dāng)班迅速降低末效轉(zhuǎn)料量,使Ⅳ轉(zhuǎn)Ⅰ轉(zhuǎn)料量維持最低限。由于改變了原流量,末效相連轉(zhuǎn)料總管上的溢流支管只有臨近的在工作,而停止溢流的支管在一定時間內(nèi),受外冷作用,其支管內(nèi)的溶液形成濕水結(jié)晶體,滯留在支流管中。待Ⅲ轉(zhuǎn)Ⅳ電子汽動閥處理好后,各設(shè)備調(diào)為正常狀態(tài)。此時Ⅳ轉(zhuǎn)Ⅰ轉(zhuǎn)料泵滿負荷工作!而支管在瞬間增容時,滯留管中濕晶體溶液阻力大,使Ⅳ轉(zhuǎn)Ⅰ轉(zhuǎn)料困難,這種能量損失是由流體流動時克服內(nèi)摩擦力和湍流時流體質(zhì)點間相互交換動量引起的,這種流體流動產(chǎn)生的壓力差,導(dǎo)致轉(zhuǎn)料泵進口管線上的滲漏點引入外力來補充管道中的壓力差,這樣就造成了流體溶液的密度間隙,這些間隙注入沸騰汽態(tài)分子﹙即使管道沒有滲透點,由于循環(huán)泵的吸力作用,進口管中溶液內(nèi)流量不足形成真空也可引起溶液間隙。而管道中的壓降低于或同等于末效的壓降,所以管道中料液溫度處于高沸騰點,任何的間隙空間都可能造成一定能量的汽態(tài)分子汽泡﹚,這就是造成系液泛的問題所在。
8月20日鹽系統(tǒng)換料煮罐,首效溫度達到后,系統(tǒng)開始循環(huán)沖涮各效及管線。在啟動末效轉(zhuǎn)料泵時,轉(zhuǎn)料泵開啟幾次都沒成功,在免強啟動后開啟出口閥時,泵都因氣塞而重啟。
10月27日更換料液,加水煮首效罐,煮罐水達92℃,開始啟動末效轉(zhuǎn)料泵,開啟數(shù)次1個多小時系統(tǒng)料液也沒循環(huán)成功,在高壓沖洗水導(dǎo)引多次兩泵循環(huán)才開啟。鹽系統(tǒng)首效加水煮罐達94℃才啟動系統(tǒng)循環(huán),這時EV306換熱器溶液過熱度遠超它的沸點,這些帶有一定蒸汽壓的溶液循環(huán)再經(jīng)過首效加熱室加熱,在它上升過程中它的自身壓力大,而液柱靜壓小于上升溶液的蒸汽壓時,導(dǎo)致溶液爆炸閃發(fā),使覆蓋在上升溶液上的料液隨爆炸閃發(fā)力躍起騰飛.這些騰飛料液形成裙?fàn)钏?,與由下而上的閃發(fā)蒸汽進行混合傳熱和傳質(zhì)。因鹽料液中含有多介質(zhì)化學(xué)成份,所以它的閃發(fā)水分子分解出多性不冷氣體,當(dāng)躍起的料液和這些氣體混合物接觸時,就會使一部分氣體回融洽到料液中去,而因閃發(fā)后的料液與蒸發(fā)空間壓力基本平衡,至使這些微量氣體在料液中不能瞬間沖破液膜,這就形成了料液泡沫化,這些泡沫料液大大降低其液柱靜壓,使這些帶有密度間隙含一定壓力的加熱料液,閃發(fā)騰起的更強,料液騰飛越大其汽化度就更高,這樣就形成閃發(fā)空間界液面覆蓋著一層汽化料膜層,覆蓋在閃發(fā)界面的汽膜層由于閃發(fā)作用,形成不規(guī)則紊流體上下反騰,沖向罐頂,造成液泛。
經(jīng)過幾年的生產(chǎn)實踐我們總結(jié)得出,鹽系統(tǒng)料液在生產(chǎn)一段時間后,料液由于在外力作用下,流體內(nèi)部各層之間產(chǎn)生相對運動,有相對運動則就有互作用力,該作用力起到“抗拒”相對運動的作用,這種作用形成的流體粘性影響鹽系統(tǒng)的蒸發(fā),而制鹽生產(chǎn)的料液是通過制硝生產(chǎn)后,供給制鹽系統(tǒng),這些本身就含有一定粘性的料液,再經(jīng)鹽系統(tǒng)循環(huán)運動,料液中硬度離子在一定的熱作用下產(chǎn)生較輕微膠體,這種膠體使加熱料液不能完全得到閃發(fā),沒有閃發(fā)的汽態(tài)分子滯留在料液中就形成了密度間隙。當(dāng)各效真空系統(tǒng)有漏點出現(xiàn)時,就會造成液泛現(xiàn)象。
在2011年8月20號液泛停車處理,破鹽系統(tǒng)真空時,鹽末效轉(zhuǎn)料母管兩處泄漏,處理后開車正常。10月27日液泛停車檢查時,鹽末效兩根溢流支管各一處漏點,母管一處漏點,處理后開車正常。2012年1月16日液泛鹽系統(tǒng)末效轉(zhuǎn)料母管﹙盤管﹚及支管四處焊縫泄漏,處理后正常。
4防止出現(xiàn)液泛的措施
通過我們在實踐中總結(jié)的經(jīng)驗,為了避免再次出現(xiàn)液泛現(xiàn)象提出以下幾個措施:(1)控制適當(dāng)?shù)囊簹獗?;?)控制適當(dāng)?shù)呢摵?;?)保證液體干凈,不易發(fā)泡;(4)保證塔板清潔無污;(5)加強對設(shè)備的檢查維護保養(yǎng);(6)加大對漏點的排查力度;(7)提高相關(guān)操作人員的操作技能。