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摘要:一種匹配了CNG的自卸車,CNG氣瓶托架在用戶使用過(guò)程中出現(xiàn)裂紋,且這種氣瓶托架質(zhì)量較重。本文作者針對(duì)以上兩點(diǎn)對(duì)該托架做技術(shù)改進(jìn)。應(yīng)用CAE仿真分析其斷裂處的受力情況,對(duì)其結(jié)構(gòu)做優(yōu)化設(shè)計(jì)。試驗(yàn)表明該方案滿足試驗(yàn)要求,且有效降低了托架重量。
關(guān)鍵詞:CNG氣瓶托架;CAE分析;靜壓試驗(yàn);疲勞試驗(yàn)
近年來(lái),隨著環(huán)保要求的嚴(yán)苛,并考慮運(yùn)輸成本,天然氣汽車得到了大力發(fā)展。一般天然氣汽車有兩種:壓縮天然氣(CNG)汽車和液化(LNG)天然氣汽車。本文是針對(duì)CNG汽車的燃?xì)馔屑茏龅慕Y(jié)構(gòu)優(yōu)化。某型號(hào)的CNG自卸卡車,CNG氣瓶固定在車架兩側(cè),單側(cè)4個(gè)一組,共8個(gè)燃?xì)馄?。CNG氣瓶較重,該車型配置的CNG單個(gè)瓶重約110kg,因此,燃?xì)馄客屑苁顷P(guān)鍵的受力件,其承載能力為這款CNG自卸車車的的重要質(zhì)量指標(biāo)。作者在設(shè)計(jì)之處選擇了“口”字型托架閉型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(簡(jiǎn)稱“閉口托架”),托架內(nèi)層及氣瓶之間使用橡膠墊塊做減振元件,每?jī)蓚€(gè)托架并排安裝,承載四個(gè)CNG氣瓶。通過(guò)耐久試驗(yàn)和市場(chǎng)驗(yàn)證,該結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度及對(duì)氣瓶的保護(hù)效果良好。但自卸車的工況復(fù)雜,經(jīng)常在條件惡劣的礦區(qū)作業(yè),近來(lái)有部分燃?xì)馔屑艹霈F(xiàn)斷裂的情況。另外,燃?xì)馄吭谠撏屑苌喜灰装惭b,托架的質(zhì)量較大,制作工藝復(fù)雜成本較高,因此,需要對(duì)該零件做技術(shù)優(yōu)化,改進(jìn)其結(jié)構(gòu),降低事故率和生產(chǎn)成本。圖2即為CNG氣瓶及閉口托架的三維模型。
1燃?xì)馄客屑艿慕Y(jié)構(gòu)優(yōu)化
經(jīng)過(guò)分析,將燃?xì)馄客屑芙Y(jié)構(gòu)做如下優(yōu)化:將“口”字型的閉口結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),改為“U”型的托架配蓋板結(jié)構(gòu)的開(kāi)口型托架。圖3為CNG氣瓶及開(kāi)口托架的三維模型。采用開(kāi)口托架結(jié)構(gòu),CNG燃?xì)馄亢屯屑茉诹魉€裝配比閉口托架簡(jiǎn)單。也有利于CNG氣路的布置和裝配。且開(kāi)口托架的制作工藝較閉口托架簡(jiǎn)單,有效地降低了成本。在CAE分析時(shí),對(duì)其發(fā)生應(yīng)力大的區(qū)域做加強(qiáng),對(duì)應(yīng)力小的區(qū)域做優(yōu)化。以下的分析結(jié)果是在優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)上進(jìn)行的。
2對(duì)兩種托架做CAE比對(duì)分析
自卸車工作時(shí)的振動(dòng)頻率分布范圍較寬,并隨運(yùn)行的工況而變化。但經(jīng)測(cè)試發(fā)現(xiàn),主振動(dòng)頻譜在5~12Hz,其第一階的固有頻率為8Hz,第二階為15Hz,且以8Hz為主振頻。分別在上下、左右、前后三個(gè)方向加載,采用8倍氣瓶重力約34810N進(jìn)行靜壓試驗(yàn),依據(jù)CAD三維模型,進(jìn)行CAE有限元分析。對(duì)開(kāi)口托架和閉口托架的模型作瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)CAE分析,分別從上下、左右、前后方向作靜壓模擬加載,結(jié)果如圖4~9所示。在動(dòng)力學(xué)分析的應(yīng)力結(jié)果基礎(chǔ)上,進(jìn)行疲勞壽命計(jì)算,得到的開(kāi)口、閉口支架校核模型的疲勞壽命數(shù)值,其分析結(jié)果如圖10、11所示。
3兩種托架試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
3.1靜壓試驗(yàn)
3.1.1靜壓試驗(yàn)技術(shù)要求(1)在靜壓試驗(yàn)中支架最大變形量不允許超過(guò)13mm;(2)氣瓶、支架及附件不允許出現(xiàn)裂紋、斷裂及永久性損壞。
3.1.2支架安裝及試驗(yàn)試驗(yàn)條件:兩種氣瓶支架組件分別固定,并依次在上下,左右,前后三個(gè)方向加載,大小為34810N進(jìn)行靜壓試驗(yàn)。根據(jù)實(shí)際的斷裂點(diǎn)和CAE分析選取測(cè)試點(diǎn),圖12和圖13為試驗(yàn)選取點(diǎn)的示意圖。在1~2測(cè)量點(diǎn)貼應(yīng)變片測(cè)應(yīng)變,在其余測(cè)量點(diǎn)加千分表測(cè)變形量。
3.1.3靜壓試驗(yàn)結(jié)果(1)應(yīng)力應(yīng)變結(jié)果,以及試驗(yàn)值和仿真值的對(duì)比(表1)。(2)試驗(yàn)位移結(jié)果,以及試驗(yàn)值和仿真值的對(duì)比(表2)。
3.2疲勞試驗(yàn)
3.2.1疲勞試驗(yàn)技術(shù)要求(1)30萬(wàn)次之內(nèi)支架樣件不允許出現(xiàn)裂紋及斷裂;(2)氣瓶最大旋轉(zhuǎn)角不大于5°;(3)氣瓶前后竄動(dòng)量最大不超過(guò)5mm。
3.2.2安裝及試驗(yàn)把開(kāi)口和閉口托架裝配在車架兩側(cè),車架固定在振動(dòng)裝置上。試驗(yàn)條件:將車架及兩種氣瓶支架組件固定在振動(dòng)裝置上,輸入振動(dòng)加速度為±1.5g的正弦曲線,振動(dòng)頻率8Hz,進(jìn)行疲勞試驗(yàn)。測(cè)量點(diǎn)選?。焊鶕?jù)初步分析結(jié)果,分別在開(kāi)口托架方案和閉口托架方案各對(duì)應(yīng)的選取4個(gè)測(cè)量點(diǎn),并貼應(yīng)變片,通過(guò)測(cè)量點(diǎn)的應(yīng)變來(lái)得到這些點(diǎn)的應(yīng)力。
3.2.3試驗(yàn)結(jié)果(1)開(kāi)口托架36萬(wàn)次、閉口托架33萬(wàn)次,樣件出現(xiàn)裂紋及斷裂;(2)氣瓶最大旋轉(zhuǎn)角均為0.34°;(3)氣瓶前后竄動(dòng)量最大均為2.2mm;(4)應(yīng)力結(jié)果如表3所示。
4分析結(jié)果
(1)根據(jù)CAE分析及試驗(yàn)結(jié)果得出,開(kāi)口托架在靜壓試驗(yàn)和疲勞試驗(yàn)中的各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于閉口托架。(2)CAE分析和試驗(yàn)結(jié)果雖存在一定的差距,但差值較小,可以根據(jù)仿真結(jié)果作為今后繼續(xù)優(yōu)化設(shè)計(jì)托架的依據(jù)。(3)原托架結(jié)構(gòu)所選的材料能夠滿足仿真及試驗(yàn)的要求,因此,開(kāi)口托架仍選用原閉口托架的材料。(4)該方案在經(jīng)過(guò)CAE分析和試驗(yàn)后,用于用戶試驗(yàn),市場(chǎng)反饋良好。
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作者:干奇銀 單位:北京福田戴姆勒汽車有限公司技術(shù)中心
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