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石油化工企業(yè)靜電事故建議

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石油化工企業(yè)靜電事故建議

摘要:近年來(lái),石油化工企業(yè)靜電事故時(shí)有發(fā)生,給企業(yè)的運(yùn)營(yíng)以及人身安全帶來(lái)了很大的威脅。本文以石油化工企業(yè)的典型靜電事故為分析對(duì)象,通過(guò)列舉典型靜電事故,討論了靜電事故的特點(diǎn),分析了事故發(fā)生的原因,最后從設(shè)計(jì),加設(shè)輔助設(shè)備,防靜電技術(shù)改造,完善相關(guān)規(guī)范等方面給出了抑制靜電事故發(fā)生的建議。

關(guān)鍵詞:石油化工;靜電事故;原因;應(yīng)對(duì)建議

近些年來(lái),石油化工企業(yè)的靜電事故以靜電災(zāi)害為多,這些事故的特征鮮明,事故原因有時(shí)難查,因此了解各類事故發(fā)生特點(diǎn),做到引以為鑒,并采取相關(guān)的應(yīng)對(duì)策略,對(duì)于抑制靜電事故頻發(fā)具有重大的意義。

1國(guó)內(nèi)外靜電事故發(fā)生概況

(1)國(guó)外靜電事故統(tǒng)計(jì)及相關(guān)應(yīng)對(duì)措施

20世紀(jì)50~70年代,是國(guó)際上靜電事故頻發(fā)階段,統(tǒng)計(jì)此階段發(fā)生的重大靜電事故情況有:1954年德國(guó)CO噴擊靜電、1954年美國(guó)2起調(diào)和油罐爆炸、1969~1972年美國(guó)油輪洗艙爆炸以及1960~1981年美國(guó)115起油槽車爆炸。這些事故的發(fā)生推動(dòng)了各國(guó)相關(guān)規(guī)范的出臺(tái),如美國(guó)的NEPA77防靜電作業(yè)的規(guī)范,日本的靜電安全指南,德國(guó)的預(yù)防靜電火災(zāi)的危險(xiǎn)指南等,后來(lái),為了補(bǔ)充對(duì)特殊場(chǎng)所作業(yè)的技術(shù)規(guī)范,一些國(guó)家又陸續(xù)出臺(tái)了部分規(guī)范的增補(bǔ)篇,但靜電事故仍然時(shí)有發(fā)生,1982~1991年和1992~2001年人體靜電事故由86起增到149起,其他類由172起增到320起。

(2)國(guó)內(nèi)靜電事故概況

我國(guó)的靜電事故沒(méi)有專門調(diào)查,據(jù)網(wǎng)上記載的139起靜電事故分析來(lái)看:粉體料倉(cāng)爆炸事故頻發(fā),石油類的靜電事故,像裝車,裝罐,噴出靜電等種類多樣,發(fā)生率上漲,易燃易爆場(chǎng)所事故發(fā)生增多。

2石油化工企業(yè)典型靜電事故介紹以及原因分析

(1)料倉(cāng)風(fēng)送靜電爆炸案例調(diào)查分析

2001年6月8日,某廠LLDPE料倉(cāng)發(fā)生爆炸,調(diào)查事故原因?yàn)閭}(cāng)料氣體控制失誤,氣體過(guò)大,系統(tǒng)脫灰不力;風(fēng)送物料靜電太高,導(dǎo)致放電著火。

(2)噴擊靜電事故分析

統(tǒng)計(jì)發(fā)生的典型噴擊事故主要有:1998年2月25日,某廠LPG8#罐區(qū)排殘留水和N2時(shí)爆炸著火;2005年9月26日,某廠油輪裝油,N2吹殘液時(shí)爆炸;2006年9月6日,某廠催化原料線蒸汽吹掃,發(fā)生閃爆;2008年9月12日,某廠重整氫提純?cè)O(shè)備破裂,氣體外泄爆炸;2009年10月,某廠分液罐氣液分離時(shí)爆炸。經(jīng)過(guò)工業(yè)的模擬實(shí)驗(yàn)得到以上事故發(fā)生的原因,工業(yè)風(fēng)>0.4MPa時(shí)含水,銹等雜質(zhì),產(chǎn)生的空間載荷60μc/m3遠(yuǎn)超7.6μc/m3的安全界限;水蒸汽噴出壓力>0.1MPa時(shí),空間載荷超過(guò)1.2μc/m3的危險(xiǎn)界限,水蒸汽噴出壓力>0.5MPa時(shí),則產(chǎn)生幾百μc/m3的空間載荷,極性介質(zhì)的噴擊靜電危險(xiǎn)極大。

(3)污油靜電事故分析

統(tǒng)計(jì)發(fā)生的典型污油靜電事故主要有:2000年3月1日,某廠734#罐倒減頂油后進(jìn)污油,通風(fēng)時(shí)爆炸;2000年9月,某廠倒308#罐污油爆炸;2003年3月3日,某廠卸槽車污油,泵送污油罐時(shí)爆炸;2004年1月24日,某油庫(kù)吸抽槽車汽油殘液時(shí)爆炸。經(jīng)調(diào)查分析發(fā)現(xiàn):高聚物介質(zhì)中摻雜些許電離雜質(zhì)以及不溶的第二相分散物時(shí),其電導(dǎo)率變化不大時(shí),油品帶電幾率成幾倍的翻長(zhǎng)。

(4)開(kāi)停車和非常規(guī)作業(yè)靜電事故分析

統(tǒng)計(jì)發(fā)生的典型污油靜電事故主要有:1996年2月29日,某廠LPG排堿洗罐內(nèi)的水,LPG噴出著火;1998年3月,某廠PP反應(yīng)釜失常,停車用0.07-1MPa氣體清物料,閃爆;2006年1月11日,某廠HDPE裝置閃蒸釜堵住,停車清掃閃爆;2005年4月7日,某廠LDPE裝置停車檢修,流量計(jì)泄露著火。這些事故均是臨時(shí)停車未考慮靜電效應(yīng),或者應(yīng)對(duì)措施不當(dāng)造成。

(5)設(shè)備故障或工藝失常靜電事故分析

1996年4月21日,某廠汽油脫硫醇裝置爆炸,經(jīng)調(diào)查是由于系統(tǒng)超壓;1995年,某油庫(kù)槽車閃爆,調(diào)查表明是由于流量計(jì)濾網(wǎng)過(guò)臟,導(dǎo)致起電的幾率翻了幾倍;2003年9月1日~20日,某廠透平油回流槽5次閃爆,調(diào)查為氫封系統(tǒng)泄露,設(shè)備維護(hù)不當(dāng)產(chǎn)生。

(6)采樣及人體靜電事故分析

2000年12月12日,某廠汽油罐采樣時(shí)發(fā)生閃爆,是由于觸摸采樣口產(chǎn)生;2002年3月19日,某廠調(diào)和罐采樣時(shí)著火,均與人體靜電超標(biāo)有關(guān),因此必須重視靜電放電。

3靜電事故應(yīng)對(duì)建議

靜電事故的發(fā)生具有多樣化的原因,難以用通用性加以規(guī)范,因此就按照安全經(jīng)濟(jì)學(xué)提到的應(yīng)對(duì)優(yōu)先原則,從幾個(gè)方面給出靜電事故的應(yīng)對(duì)建議。

①設(shè)計(jì)欠缺,像反吹風(fēng)量不足,通風(fēng)措施不當(dāng),設(shè)備選型不合理等,導(dǎo)致靜電事故頻發(fā),要重視前期設(shè)計(jì)的合理性,盡量保證生產(chǎn),質(zhì)量,安全等多個(gè)環(huán)節(jié)協(xié)同作業(yè)以及密切關(guān)聯(lián)性。

②在一些事故頻發(fā)的危險(xiǎn)場(chǎng)所,要加設(shè)防靜電系統(tǒng)作為輔助設(shè)施,以便于在工藝或者人為出現(xiàn)偏差時(shí),能盡量的降低風(fēng)險(xiǎn),減小損失。像我國(guó)的靜電消除器的研制,在很多企業(yè)已經(jīng)得到成功的應(yīng)用,降低了靜電事故發(fā)生的頻率。

③進(jìn)行工裝設(shè)備改造時(shí),兼顧靜電技術(shù)的改造,倡導(dǎo)工藝與靜電相結(jié)合的新型的工藝設(shè)備改造技術(shù),并將其作為防靜電事業(yè)的目標(biāo)和方向。

④制定并完善特殊工作場(chǎng)所防靜電的相關(guān)規(guī)范或制度,是抑制靜電事故頻發(fā)的重大策略,這一舉措會(huì)提高人們防靜電的意識(shí),也能適當(dāng)彌補(bǔ)設(shè)備設(shè)計(jì)的缺陷,對(duì)于降低靜電事故具有重大而深遠(yuǎn)的意義。

4結(jié)語(yǔ)

靜電事故在石油化工企業(yè)時(shí)有發(fā)生,靜電的隱秘和不確定性成為我們應(yīng)對(duì)事故頻發(fā)的技術(shù)難點(diǎn)。近年來(lái)國(guó)內(nèi)技術(shù)的提高,以及政府和企業(yè)的關(guān)注,防靜電工作已取得不小的進(jìn)展,如果能夠?qū)σ寻l(fā)生的靜電事故引以為鑒,提高防靜電意識(shí),提高設(shè)備設(shè)計(jì)能力,并根據(jù)防靜電技術(shù)合理改造設(shè)施,那么防靜電工作定能取得更大的進(jìn)步。

作者:李中正 單位:中石化天津分公司化工部