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摘要:分析煤礦皮帶機電控故障問題,針對性的指出相關的優(yōu)化方案,為此后煤礦皮帶機電控系統(tǒng)的優(yōu)化工作提供更多的借鑒依據(jù)。指出了煤礦皮帶機電控系統(tǒng)的故障原因,細化故障類型,在遵循控制原理的基礎上提出變頻與系統(tǒng)優(yōu)化改造方案。將優(yōu)化后的方案進行實例應用,效果良好,可以有效改善運行期間的故障問題,提高運行效率,確保安全運行,為企業(yè)帶來更多的經(jīng)濟利益。
關鍵詞:煤礦皮帶機;電控系統(tǒng);故障;優(yōu)化方案
1煤礦皮帶機電控系統(tǒng)故障原因
電氣故障與機械故障屬于煤礦皮帶機電控系統(tǒng)常見的故障因素,其中電氣故障為主要原因。當皮帶機電控系統(tǒng)無法正常運行時,其導致的緊急停車會嚴重影響企業(yè)的正常生產(chǎn),降低生產(chǎn)效率。而焊接點與插件屬于誘發(fā)電控系統(tǒng)故障的關鍵因素,在長期使用過程中,電控系統(tǒng)的零件會出現(xiàn)不同程度的磨損,以致影響了機器的實際運行效率,此時若得不到及時維修與調(diào)整,則會導致設備無法正常運轉(zhuǎn)。同時,受煤炭濕度以及皮帶阻力的影響,電控系統(tǒng)的穩(wěn)定性較差,極易因皮帶振動而導致煤屑灑落或跑偏問題。除此之外,實際生產(chǎn)后,皮帶機根據(jù)司機的操作實現(xiàn)啟動至加速的過程,期間皮帶運行時間受限,電壓系統(tǒng)穩(wěn)定性較差,極易引發(fā)故障問題[1]。
2煤礦皮帶機電控系統(tǒng)故障解決對策
一方面應檢查傳感器,電控系統(tǒng)在發(fā)生故障問題后,應立即停止運行,檢修人員及時檢查傳感器的狀態(tài),并進行相應的維護與檢修;另一方面應檢查磁力啟動器,若傳感器未發(fā)現(xiàn)故障問題,應及時檢查磁力啟動器,通過吸合現(xiàn)象判斷其故障原因。若表現(xiàn)出直接停車或者不吸合問題時,則表明磁力啟動器的開口控制回路存在故障問題。顯示器雖然會顯示故障信號,但卻表現(xiàn)出吸合狀態(tài),此時檢修人員應全面檢查入口與松閘位置的開關,并進行詳細分析記錄。當若檢查傳感器與磁力啟動器均未發(fā)生故障問題時,則進行全面的故障分析與排查,比如膠帶低速打滑會導致機器無法正常運行,此時應及時調(diào)整皮帶機的運行速度[2-4]。
3煤礦皮帶機電控系統(tǒng)的改造方案
3.1控制原理
一方面是優(yōu)化主控部分,即煤礦皮帶機的核心部分。系統(tǒng)配備壓力傳感器、位置傳感器、驅(qū)動滾筒以及清掃器等組件。利用高性能矢量控制的變頻器有效控制電控系統(tǒng),順利完成皮帶機的運輸堆料工作,此時變頻器有效監(jiān)測日常的工作狀態(tài),并通過加速電流控制模式在顯示器內(nèi)展現(xiàn)皮帶機的運行狀態(tài),實現(xiàn)各個工作流程的有效監(jiān)控。在每一節(jié)皮帶的下方安裝壓力傳感器,當煤炭運輸量超出標準值時,PLC控制器迅速接受壓力開關閉合的信號,并根據(jù)程序查找超載機器,處理多余的堆料。當皮帶運輸機出現(xiàn)跑偏問題時,應在皮帶機的左右位置設置開關,當跑偏后,PLC控制器促使驅(qū)動滾筒矯正,使其恢復正常的運行模式[5]。另一方面應做好設備運行優(yōu)化工作,通過配置操作面板顯示設備的運行參數(shù),選擇直流調(diào)速裝置,以有效控制電機啟動,全面掌握調(diào)速過程。
4新查莊煤礦礦用皮帶機變頻電控系統(tǒng)的應用
4.1原有皮帶機電控系統(tǒng)控制情況
新查莊煤礦采用DX3型皮帶機,其中帶速為2.5m/s,帶寬為1000mm,設計運輸能力為700t/h。配用電機功率為3×250kW,電壓為660V,且皮帶機的輸送長度為890m。皮帶機通過皮帶與滾筒間的摩擦力驅(qū)動皮帶運行,初期投入費用較低但需要較大的維修成本,且皮帶機設于回風巷內(nèi),因并未做好液力耦合器的維護工作而導致漏油問題,存在較大的安全隱患問題[6]。
4.2系統(tǒng)改造方案
4.2.1主控系統(tǒng)改造
將原控制方式改為變頻電控模式,利用3臺高性能矢量控制變頻器控制3臺電機,構(gòu)成主從驅(qū)動系統(tǒng),并利用傳感設備采集電控系統(tǒng)的運行狀態(tài)信息,配合系統(tǒng)有效實現(xiàn)保護功能,完成工藝控制。主控系統(tǒng)采用性能可靠且技術先進的可編程控制器,配備控制組件與多種檢測設備,以有效完成設備閉鎖、速度閉環(huán)等控制工作。司機利用可操作控制臺按鈕控制皮帶運輸機的運行模式,利用人機界面與指示燈了解皮帶運輸機的運行狀態(tài)參數(shù),設定運行模式與參數(shù)信息。
4.2.2變頻系統(tǒng)改造
同時還應完成變頻系統(tǒng)的改造工作,采用單機驅(qū)動、制動單元以及制動電隊的方案。采用690V低壓變頻器,并在控制單元中配備Vacon系統(tǒng)總線模塊、通訊模塊以及配碼盤模塊,以有效接收電機速度的反饋信號,精準控制電機的運行狀態(tài)。運輸皮帶較長,存在較多的傳動點,為了有效平衡整個皮帶的張力系統(tǒng),應采用“助力點”方式確保運行,且各傳動點之間應保證轉(zhuǎn)矩平衡與速度同步。為了實現(xiàn)各傳動點的主/從控制,應利用Vacon系統(tǒng)總線實現(xiàn)主/從控制,通訊速率必須達到12Mbit/s。各單機應采用制動電阻與制動單元的運行方式,做好快速停車與發(fā)電能耗處理工作。Vacon系統(tǒng)與變頻器功率相等,可以達到250kW的制動要求,促使皮帶正常運行。為了確保皮帶正常停車,還應在主回路停電的基礎上,繼續(xù)控制變頻器,確保皮帶機安全停車。
4.3改造效果
4.3.1系統(tǒng)特點
(1)本電控裝置可以任意設定皮帶的起動時間與運行速度,避免了直接起動帶來的機械沖擊問題;(2)便于更換皮帶,且可以結(jié)合現(xiàn)場煤量情況降頻使用,具備明顯的節(jié)能效果;(3)主控系統(tǒng)可以實時監(jiān)測皮帶機的運輸速度,避免了電機過流與溜車問題;(4)可以利用變頻器完成電機啟動,實現(xiàn)長時間的低速運行,具備明顯的節(jié)能效果;(5)系統(tǒng)具備全面監(jiān)測故障功能,可以實現(xiàn)對過電壓、過電流以及短路等狀態(tài)的保護;(6)具備低速驗帶功能。
4.3.2經(jīng)濟效益
首先具備節(jié)約電能的效果,改造后的皮帶機電機功率為3×250kW,平均每天運行12h。原設計采用直接啟動模式,且啟動后全速運行,但井下煤倉煤量較少,以致皮帶上煤量不足,浪費了電能,缺乏經(jīng)濟性。變頻器可以實現(xiàn)電機的變頻調(diào)速,確保其根據(jù)實際煤炭運輸需求設定輸出頻率,降低了電機的轉(zhuǎn)速,可以確保皮帶運輸速度與井下煤倉煤量的匹配度,在降低電機電壓與電流的基礎上,減少了能源消耗量,節(jié)約了10%~15%的電能。其次可以節(jié)省維修費用,原設計采用電機直接起動模式,無法及時調(diào)速,起動瞬間會對電網(wǎng)、傳動機械以及電機設備產(chǎn)生較大的沖擊力,加劇了機械設備的磨損,縮短了使用壽命,增加了停產(chǎn)檢修次數(shù)。同時,直接起動會導致開關、真空接觸器等設備的頻繁更換,增加了維修費用,且停產(chǎn)檢修也會損失大量的煤炭產(chǎn)量[7-8]。而通過改造變頻器可以實現(xiàn)皮帶機的軟啟動,不會對電網(wǎng)與機械傳動設備造成沖擊,延長了設備的使用壽命。自設備投入使用后,運行穩(wěn)定,除了正常維護外,并未發(fā)生明顯的停車檢修問題,為企業(yè)節(jié)省了大量的維修成本。最后減少了人力資源的使用量,也降低了設備的維護量。變頻器屬于電子器件的集成,其可以將機械壽命轉(zhuǎn)化為電子壽命,降低了設備的維護量。且通過變頻器的軟啟動可以減少皮帶機械部分的維修量,無需配備較多的維修人員。同時,變頻器的操作流程比較簡單,且運行安全穩(wěn)定,企業(yè)只需每班配置一名值班人員即可,節(jié)省了大量的人力資源投入成本,也提升了煤炭的生產(chǎn)效率。
5結(jié)束語
煤礦皮帶機屬于煤礦生產(chǎn)中的基礎使用設備,運行期間受到電氣等多種因素的影響,以致很容易出現(xiàn)系統(tǒng)故障問題。在發(fā)生故障后,工作人員應詳細檢查磁力啟動器與傳感器設施,在結(jié)合實際生產(chǎn)情況的基礎上優(yōu)化改造電控系統(tǒng),在降低皮帶機故障發(fā)生幾率的基礎上,切實提高其運行效率。
作者:李朝印 單位:山西汾西礦業(yè) (集團) 有限責任公司曙光煤礦